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文檔簡介
1、我國水體中氮污染的日益嚴重,對脫氮技術提出來越來越高的要求。脫氮技術經(jīng)歷了物理化學脫氮方法、傳統(tǒng)生物脫氮方法和新型生物脫氮方法等一系列的發(fā)展,隨后自養(yǎng)脫氮一體化技術應運而生。這種工藝與傳統(tǒng)生物脫氮工藝相比能夠節(jié)省耗氧量和能耗,減少占地空間及運行費用,減少污泥產(chǎn)量,具有多方面的優(yōu)越性。自養(yǎng)脫氮一體化主要利用的是亞硝化和厭氧氨氧化兩個過程。控制硝化停止在NO2-階段是關鍵步驟,而厭氧氨氧化過程是自養(yǎng)脫氮一體化的核心。
本實驗采用自
2、行設計的自養(yǎng)脫氮一體化反應器進行脫氮運行的啟動與恢復,并對其穩(wěn)定運行后的影響因素進行了研究。反應器主體結構由玻璃制成,有效容積430mL,其內(nèi)部以附著有厭氧氨氧化菌的火山巖作為填料,其外側是用來控制反應器溫度的恒溫水浴鍋。合成廢水在保證反應器內(nèi)部的微氧條件下,采用周期內(nèi)循環(huán)進水的方式,并最大限度的對氨氮進行去除。
主要結論有如下幾點:
(1)在進水溫度(33±1)℃,pH7.6-8.0,溶解氧(DO)0.51mg/L
3、-2.1mg/L,水力停留時間(HRT)保持在7h的條件下,反應器中接種厭氧氨氧化菌種,經(jīng)過143d共三個階段的馴化培養(yǎng),控制反應器運行條件并進行適當調(diào)試,最終啟動成功。
反應器穩(wěn)定運行后,氨氮去除效率可達80%以上,總氮去除率66%以上,脫氮效果明顯,反應器除氮負荷到0.28kg/m3·d。
(2)自養(yǎng)脫氮一體化反應器在停止運行兩個月后,經(jīng)過兩個階段18d低濃度恢復培養(yǎng)反應器恢復活性。啟動成功的一體化反應器在停止運
4、行后采用低濃度策略恢復,將反應器溫度控制在(33±1℃),進水pH調(diào)節(jié)到7.8-8.0,水力停留時間保持在5h的條件下,恢復穩(wěn)定運行時間短且氨氮、總氮的去除效率高,氨氮去除率可達到97%,總氮去除率穩(wěn)定在70%,反應器除氮負荷達到0.22kg/m3·d。
(3)本實驗通過對自養(yǎng)脫氮一體化反應器運行特性的研究,確定了反應器運行的最適溶解氧范圍為2-3mg/L,最佳水力停留時間為5h,并且明確了有機物對反應器運行的影響過程和恢復速
5、率。
進水的溶解氧濃度過高或過低都會影響一體化反應器的脫氮效果。溶解氧在1mg/L時,亞硝化程度不夠,脫氮效果不佳,氨氮去除率下降至80%左右,出水氨氮穩(wěn)定在12mg/L左右,總氮去除率僅為60%。溶解氧濃度為2-3mg/L時,氨氮去除效率穩(wěn)定在90%以上,最高可達98%,而總氮去除率也穩(wěn)定在70%左右。當溶解氧濃度高于3mg/L時,硝化菌較亞硝化菌優(yōu)勢生長,致使厭氧氨氧化反應受到抑制,并且出水硝氮含量過高,故氨氮和總氮的去除
6、效果均大幅下降。此時氨氮去除率下降至70%以下,總氮去除率也下降至50%。自養(yǎng)脫氮一體化反應器的最適溶解氧濃度為2-3mg/L。
有機質(zhì)對反應器的影響表明進水中少量有機質(zhì)(50mg/L)對菌群活性影響不大。在COD達到150mg/L時,反應器失去脫氮活性。在無COD的條件下,反應器的氨氮去除率以每天5%的幅度恢復。
自養(yǎng)脫氮一體化反應器的脫氮效果會隨著水力停留時間(HRT)的變化而有所波動,HRT太長促進硝化菌的生長
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