2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  JHF―1化學堵劑堵水技術在商105館陶單元水平井的應用淺析</p><p>  [摘 要]針對商105館陶單元水平井水平段酸洗防砂投產后出現(xiàn)的高含水問題,對篩管段進行了氧活化測井找水,采用JHF-1化學堵劑堵水技術進行堵水。JHF-1化學堵劑堵水在水平井段建立分段封隔的前提下,利用油管或連續(xù)油管將分段擠注工具串下入封堵層位,借助封堵材料在篩管外形成有效的環(huán)空化學封隔器,實現(xiàn)管外分段封隔,同

2、時擠入適應水平井油層的堵水材料,實現(xiàn)封堵防砂連通的出水層段,達到控水增油的目的。 </p><p>  [關鍵詞]水平井 JHF-1化學堵劑 堵水 氧活化找水 </p><p>  中圖分類號:TE358.3 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2015)02-0000-01 </p><p>  1 JHF-1化學堵劑堵水技術應用的背景 </p&g

3、t;<p>  (1)商105館陶單元方案調整基本情況:商105館陶單元是商河公司2013年下半年老區(qū)調整轉換開發(fā)方式的一個重點單元,該單元主要含油層系為館陶組,油藏埋深1200~1550m。平均孔隙度32.6%,平均滲透率270.3毫達西,平均地面原油密度0.9709g/cm3,平均地面原油粘度3394mPa.s,地下原油粘度192-399mPa.s,凝固點平均7℃??偟V化度14033~16926mg/L,氯離子含量84

4、14~10258mg/L,水型CaCl2。原始地層壓力12.66-13.06MPa,壓力系數0.99-1.01,地層溫度52℃,地溫梯度3.2℃/100m,屬于常溫常壓中孔中高滲稠油油藏。 </p><p>  方案設計部署6口水平井,截止2014年8月底,完鉆6口井,投產6口井。均是篩管完井。投產工藝選擇的是水平段酸洗防砂投產,即:采用水平井酸洗工藝,將篩管井段外泥漿及臟物洗出地面,提高近井地帶導流能力;采用水

5、平井逆向充填防砂技術,用大排量高砂比攜砂液,將地層、井眼與篩管之間環(huán)空用0.4-0.8mm石英砂一次充填壓實,形成連續(xù)穩(wěn)定的高強度砂體,阻止地層砂向井筒運移,從而解決出砂問題。6口井中商105-平3井采用的是一趟管柱酸洗充填防砂,后續(xù)為使儲層改造更加均勻、儲量高效動用,另外5口井采取的是分段篩管完井,兩趟管柱分段酸洗防砂投產。 </p><p>  2013.8月完鉆的商105-平3井,酸洗防砂投產后獲得了初期日

6、油7.5t/d的高產。而后由于對酸洗防砂工藝風險性、適應性及水平段鉆遇油層構造位置缺乏認識,2014年初投產的5口水平井有3口高含水,僅2口井見油,未達到設計產能。 </p><p> ?。?)商105館陶單元方案調整后進行堵水治理的效果:針對商105-平2、平4及平5井的生產情況,對平2及平5井的篩管段進行了氧活化測井找水,即:將井下儀器連接爬行器下入至井下預定位置,然后將原井生產管柱及抽油泵下入井下并恢復正常

7、生產狀態(tài),待產液量正常后啟動井下爬行器將井下儀器輸送至預定水平目的井段進行產液剖面測井。通過測試,在兩口井的水平段均發(fā)現(xiàn)了導致高含水的主要生產井段。 </p><p>  經過氧活化找水測井測試出水點結果顯示,商105-平2井出水點在1508.6m-1513.81m以及1553.81m-1609.8m之間,商105-平5井出水點在1612-1616.22m;1638.2-1649.49m;1698.5-1704m

8、 </p><p>  根據氧活化測試找水的結果, 3.25-3.28日對鉆井時油氣顯示最好的商105-平2井實施了機械卡封堵水(Y445-DS152),封深:1519.45m。完井開井后,該井仍然高含水,日液29m3/d,含水100%,液面一直在井口。分析機械卡封堵水失利的主要原因是由于該井層內已經形成繞流,機械卡封僅對井筒內堵水有效,對篩管外油層地層水竄流起不到有效封堵封堵作用。 </p>&l

9、t;p>  由此可見,選擇合適的堵水工藝技術進行有效堵水是這幾口新井增油的關鍵。 </p><p>  2 JHF-1化學堵劑堵水技術原理 </p><p>  (1)技術原理:JHF-1化學堵劑堵水在水平井段建立分段封隔的前提下,利用油管或連續(xù)油管將分段擠注工具串下入封堵層位,借助封堵材料在篩管外形成有效的環(huán)空化學封隔器,實現(xiàn)管外分段封隔,同時擠入適應水平井油層的堵水材料,實現(xiàn)封堵

10、防砂連通的出水層段,達到控水增油的目的。 </p><p>  (2)JHF-1封堵材料特點:JHF-1封堵材料具備剪切變稀、剪切靜止后結構迅速恢復的高觸變特性,具備液體的流動性和固體的骨架結構特性,克服了其它封堵材料存在的重力坍塌的問題,滿足定向放置完全充滿的結果,確保漏失位置定向放置和完全充滿特性,能夠在封堵位置形成高強度的凝膠。(見圖1) </p><p> ?。?)JHF-1化學堵

11、劑堵水技術的優(yōu)點:對比常規(guī)化學堵水,1)該技術可實現(xiàn)定向擠入實現(xiàn)任一層段的分段封隔,工藝簡單,不會造成污染;2)常規(guī)化學堵劑由于重力作用在水平段易發(fā)生“重力坍塌”,無法實現(xiàn)完全封隔,JHF-1堵劑靜止后粘度會快速升高,防止“重力坍塌”,可以在水平段環(huán)空形成高強度阻流環(huán),封隔管外水平空間;3)JHF-1的熱穩(wěn)定性(最高150℃)、高強度(最大承壓56MPa)能確保封堵有效期。 </p><p>  3 商105-平

12、2井應用JHF-1化學堵劑堵水情況 </p><p>  經過前期的方案論證、優(yōu)化,2014.7.11-7.26日作業(yè)動力搬上對商105-平2井實施了JHF-1化學堵劑堵水施工。 </p><p>  現(xiàn)場施工工序主要步驟:通井→刮管、驗管→下入第一次分段封隔擠注工具管柱(管外打橋塞)→下入第二次分段封隔擠注工具管柱(油層封堵)→上提管柱50m,候凝24小時→下放管柱50m至原位置,擠注封

13、堵材料(管內打橋塞) 商105-平2井堵水施工完井后,7.26日開井,累計出水67.9方后,于7.31日見油。初期日液14.5m3/d,日油1.4t/d,含水90%。截止9.23日,該井已累計出油99.3t。 </p><p>  從目前該井生產情況看, JHF-1堵劑堵水技術對商105館陶單元高含水油井堵水具有一定適應性,但在方案及施工現(xiàn)場中有部分細節(jié)仍有待優(yōu)化:1)攪拌罐設計不合理,如罐出口與油田常用泵罐車進

14、口不一致、罐蓋板密封不嚴等;2)現(xiàn)場配備的堵劑濃度、用量不能準確計量;3)堵劑的用量有待進一步的優(yōu)化,以提高封堵效果。 </p><p><b>  4 結論 </b></p><p>  (1)JHF-1化學堵劑堵水對商105館陶單元高含水油井具有適應性,下步可繼續(xù)在商105-平3、平4及平5井等高含水井作推廣; </p><p> ?。?)

15、JHF-1化學封堵材料具備一定孔滲性,因此只能起到控水作用,即降低含水,不能完全封堵出水點。 </p><p><b>  參考文獻 </b></p><p>  [1] 任??.油井堵水技術進展[J].鉆采工藝1994(3). </p><p>  [2] 劉海英.水平井堵水技術研究[J].科技致富向導2012(8). </p>

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