2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、高能耗和膜污染是膜技術(shù)在污水處理推廣方面的兩個(gè)主要障礙,動(dòng)態(tài)膜技術(shù)由于其優(yōu)良的抗污染和清洗簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)越來(lái)越備受膜技術(shù)研究領(lǐng)域的關(guān)注。本文以預(yù)涂動(dòng)態(tài)膜技術(shù)的應(yīng)用研究為背景,利用動(dòng)態(tài)膜對(duì)錯(cuò)流過(guò)濾工藝進(jìn)行優(yōu)化:減少膜污染、提高膜通量和簡(jiǎn)化膜清洗。同時(shí)首次提出動(dòng)態(tài)膜技術(shù)與當(dāng)前污水處理熱點(diǎn)工藝一膜生物反應(yīng)器結(jié)合,進(jìn)一步優(yōu)化錯(cuò)流式膜生物反應(yīng)器的性能。實(shí)驗(yàn)結(jié)合錯(cuò)流式膜生物反應(yīng)器(CMBR)和A/O工藝,利用動(dòng)態(tài)膜進(jìn)行過(guò)濾,對(duì)模擬的己內(nèi)酰胺廢水進(jìn)行處理

2、,考察系統(tǒng)內(nèi)的生物活性和污泥硝化性能。在后期,反應(yīng)器中加入活性炭粉末,以此來(lái)改善污泥混合液的性能,改變污泥絮體的結(jié)構(gòu)、物理性能。 首先,通過(guò)對(duì)錯(cuò)流過(guò)濾系統(tǒng)中懸浮顆粒的受力分析,考慮了動(dòng)態(tài)膜制備過(guò)程中膜孔堵塞和膜管曲率變化等因素,提出了更切實(shí)際的動(dòng)態(tài)膜形成過(guò)程數(shù)學(xué)模型,并對(duì)該模型進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,利用所建立的數(shù)學(xué)模型可計(jì)算整個(gè)過(guò)程中的膜通量和膜厚度。顆粒大小、錯(cuò)流速度和跨膜壓差等參數(shù)對(duì)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后的動(dòng)態(tài)膜的膜厚和滲透液通量影響顯

3、著,而達(dá)到平衡狀態(tài)所需的時(shí)間則與跨膜壓差、主體溶液的顆粒濃度和粒徑等參數(shù)有關(guān)。實(shí)驗(yàn)顯示,膜孔堵塞的速率y并不與顆粒濃度和壓力呈明顯的線性關(guān)系,但隨著顆粒濃度和壓力的增大,膜孔堵塞的速率也隨之增大。以1250目和6000目的高嶺土為動(dòng)態(tài)膜材料,分別在不同的流量、壓力和涂膜液濃度下進(jìn)行涂膜實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明:當(dāng)系統(tǒng)常數(shù)K<,0>在1250目和6000目高嶺土試驗(yàn)中分別取2和10時(shí),實(shí)驗(yàn)值與計(jì)算值在非穩(wěn)態(tài)和穩(wěn)態(tài)情況下均比較接近。但在實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)膜通

4、量進(jìn)入穩(wěn)態(tài)后仍隨時(shí)間緩慢下降。 進(jìn)一步的研究是探索預(yù)涂層動(dòng)態(tài)膜的制備條件和動(dòng)態(tài)膜的過(guò)濾條件。利用1250目、4000目、6000目的高嶺土分別作為動(dòng)態(tài)膜涂膜材料,在不同的錯(cuò)流速度(0.5、1.0、1.5m·s<,'-1>)、跨膜壓差下(0.1、0.2MP)和不同顆粒濃度(0.5、0.75、1.0g·L<'-1>)下分別進(jìn)行涂膜的正交實(shí)驗(yàn)。以過(guò)濾二級(jí)出水和活性污泥的出水通量和水質(zhì)作為評(píng)價(jià)膜的性能指標(biāo),結(jié)果顯示0.1MP壓差、1.

5、5 m·s<'-1>的初始膜面流速,用0.5g·L<'-1>的6000目高嶺土進(jìn)行涂膜30min得到的動(dòng)態(tài)膜比較理想。在動(dòng)態(tài)膜過(guò)濾和0.2μm無(wú)機(jī)微濾膜過(guò)濾實(shí)驗(yàn)的比較中,結(jié)果顯示,動(dòng)態(tài)膜過(guò)濾污泥混合液時(shí)在出水水質(zhì)和通量方面明顯由于直接過(guò)濾,而處理二級(jí)出水在膜通量方面沒有太大的優(yōu)勢(shì)。在操作參數(shù)中通量對(duì)膜面流速最為敏感,提高膜面流速能明顯提高膜通量,而提高跨膜壓差并不能使膜通量線性上升,當(dāng)壓力大于臨界壓力時(shí),增大壓力已無(wú)明顯效果。污泥濃度越

6、大,假擬穩(wěn)定狀態(tài)的通量越小,通量與污泥濃度的關(guān)系呈指數(shù)關(guān)系:J=αexp(bMLSS)。對(duì)出水水質(zhì)分析,污泥混合液水質(zhì)要求符合生活雜用水和工業(yè)冷卻水回用的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),二級(jí)出水水質(zhì)滿足工業(yè)冷卻水回用的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)果也證明,預(yù)涂層動(dòng)態(tài)膜技術(shù)結(jié)合錯(cuò)流工藝在水的深度處理、水回用和污泥濃縮方面有良好的應(yīng)用前景。膜阻力分析實(shí)驗(yàn)表明,膜的外部污染是造成膜通量衰減的主要原因,過(guò)濾二級(jí)出水時(shí)濾餅阻力R<,ef>在總阻力中所占比例最大,活性污泥過(guò)濾中濃差極化

7、阻力尺p在阻力中所占比例最大。從阻力分布的分析來(lái)看,錯(cuò)流速度、污泥濃度對(duì)阻力的分布具有影響。無(wú)論在過(guò)濾二級(jí)出水還是活性污泥,錯(cuò)流速度的影響都十分明顯。尤其在污泥過(guò)濾中,錯(cuò)流速度越大,濃差極化阻力R<,p>在總阻力中的所占的比例也就越小,因?yàn)樾纬傻臐獠顦O化層越薄。在膜的清洗試驗(yàn)中顯示,與微濾膜直接過(guò)濾相比,動(dòng)態(tài)膜過(guò)濾能有效的防止膜介質(zhì)的內(nèi)部污染。通過(guò)化學(xué)清洗和污染物質(zhì)的分析,可知支撐體內(nèi)部造成污染的主要無(wú)機(jī)物質(zhì)為鈣、鎂化合物。單次化學(xué)浸洗

8、比較:堿洗>酸洗:浸洗順序比較:堿洗(0.2mg/LNaOH)lh+酸洗(0.1mg/LHEl)1h>酸洗(0.1mg/LHCl)1h+堿洗(0.2mg/L>NaOtH)1h。經(jīng)過(guò)反復(fù)清洗,涂膜過(guò)濾化學(xué)清洗后的膜管通量恢復(fù)穩(wěn)定在90﹪左右,而未涂膜的膜管只能恢復(fù)到原來(lái)的60﹪左右,說(shuō)明涂膜有效的阻止了膜內(nèi)部的不可逆污染。由于動(dòng)態(tài)膜的保護(hù),陶瓷支撐體經(jīng)物理清洗(水力閃沖+反壓沖洗),能恢復(fù)至原始通量的45~55﹪,而且污染在支撐體內(nèi)部積累

9、的現(xiàn)象也不明顯。 動(dòng)態(tài)膜技術(shù)與錯(cuò)流式膜一生物反應(yīng)器結(jié)合的技術(shù)被首次提出。為驗(yàn)證動(dòng)態(tài)膜在膜生物反應(yīng)器內(nèi)的可行性,采用A/O工藝的CMBR處理高含氮量的模擬己內(nèi)酰胺廢水進(jìn)行了230d的實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)過(guò)程中測(cè)定反應(yīng)器的膜出水的水質(zhì)和通量,并進(jìn)行了耗氧呼吸速率測(cè)定和反應(yīng)器上清液的水質(zhì)測(cè)定。反應(yīng)器啟動(dòng)后,對(duì)污泥的濃度監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),MLSS和MINSS的濃度具有突然下降的趨勢(shì)。耗氧呼吸速率(OUR)和比耗氧呼吸速率(SOUR)值的變化來(lái)看,污泥的

10、活性也有先下降后回升的趨勢(shì)。OUR從6.84 mgO<,2>/L/h降到3.96mgO<,2>/L/h,在第12d時(shí)為8.44 mgO<,2>/L/h。水質(zhì)結(jié)果表明,上清液COD<,cr>-直保持在100mg/L。以下,而膜出水則保持在20mg/L以下,而膜的截留作用對(duì)氨氮、總氮的去除幾乎沒有貢獻(xiàn)??扇苄约?xì)胞產(chǎn)物(SMP)在反應(yīng)器內(nèi)容易積累,只要足夠停留的時(shí)間大部分SMP能被生物降解。污泥的表觀產(chǎn)率為0.24gMLSS·gCOD<'-1

11、>。通過(guò)投加抑制劑測(cè)定耗氧呼吸速率,發(fā)現(xiàn)異養(yǎng)菌、硝化細(xì)菌和亞硝化細(xì)菌的活性受到一定的抑制,對(duì)系統(tǒng)的處理效率影響不大。反應(yīng)器的上清液中的TOC濃度先增加后不斷減小,在35<'th>d左右達(dá)到一個(gè)峰值-60mg/L,然后趨于穩(wěn)定的過(guò)程。膜出水的TOC值則一直維持在較平穩(wěn)的水平。在最后50天的運(yùn)行中系統(tǒng)投加活性炭粉末(PAC),污泥SOUR仍一直保持在1.2mgO2/gMLVSS<'-1>/h左右。污泥粒徑的因?yàn)镻AC的吸附凝聚作用,從13.

12、5μm上升至35μm??赡苡捎谖勰嗔降脑龃笥绊懥搜醯膫鬟f效率,使總氮的去除率有所下降,但總的來(lái)說(shuō),PAC的投加對(duì)系統(tǒng)處理效果的影響不大。通量的測(cè)定表明,在膜通量達(dá)到假擬穩(wěn)定狀態(tài)之后,通量仍持續(xù)衰減,但衰減速率逐漸緩慢。操作參數(shù)和對(duì)通量衰減速率很有影響,壓力在0.2MP時(shí),通量衰減到20L/m<'-2>/h只維持了89h,而0.05MP能維持278h。錯(cuò)流速度越大,通量衰減的速度也就越慢,在0.5、1.0、1.5m/s的三種流速下,分別

13、為85h,136h,232h。在污泥濃度越高的情況下,通量衰減越快,濃差極化層的阻力在總阻力中的比例也越高。在相同操作條件下,動(dòng)態(tài)膜過(guò)濾,在出水水質(zhì)和通量衰減方面,要明顯優(yōu)于直接過(guò)濾。PAC的投加明顯有利于出水通量的提高,而且隨著PAC投加量的增加,通量大小和衰減速率都更加理想,PAC使污泥的比阻明顯減小。在CMBR長(zhǎng)期運(yùn)行中,預(yù)涂層動(dòng)態(tài)膜利用水力反清洗,清洗效果比較理想。根據(jù)理論計(jì)算和實(shí)驗(yàn),100h的反沖洗周期被認(rèn)為最理想的反沖洗周期

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