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文檔簡介
1、論文簡要地介紹了機載空分裝置中空纖維氣體分離膜的傳質機理、傳質過程及滲透系數計算方法,分析了溫度、濃度對滲透系數的影響;采用微元方法建立了氣體分離膜的數學模型,并采用龍格-庫塔法進行了數值求解,通過與實驗數據的對比,證實了模型的正確性;定義了單位膜面積進料量、膜絲內外操作壓比、氧氮滲透比三個重要參數和中空纖維膜理想度,分析了其對產品氣氧濃度及制氮效率的影響;通過建立膜絲內壓降的數學描述,分析了絲長、膜絲內徑、分離器入口操作壓力對絲內壓降
2、的影響及絲內徑對膜分離性能的影響;在此基礎上,進行了地面燃油預處理系統(tǒng)及機載惰化系統(tǒng)的全程模擬分析,并就減壓式、常壓式、增壓式三種燃油地面預洗滌系統(tǒng)進行了分析比較;通過對全程惰化過程的數值分析,獲得了在定流量變濃度條件下,油箱氣相空間氧濃度變化、油箱中壓力變化及引氣流量變化的規(guī)律。
研究結果如下:(1)單位膜面積進料量增加將使得制氮效率顯著增加,但產品氣氧濃度也顯著上升;壓比和氧氣滲透系數的增加均會使氧濃度與制氮效率減??;氧氮
3、滲透比的提高對制氮效率的影響不大。(2)壓力對膜理想度影響較大,隨著壓比的增加,實際分離過程逐漸偏離理論值。(3)絲內壓力隨著絲長的增加逐漸降低,且壓降速率逐漸增加;絲內徑的增加可以降低絲內壓降,入口壓力的增加可以顯著減小絲內壓降。(4)絲內徑對于中空纖維膜分離性能的影響較大,絲內徑的增加使得制氮效率和產品氣氧濃度顯著減小。(5)通過三種洗滌方式影響因素的分析比較,得出減壓式燃油地面預洗滌系統(tǒng)可顯著降低燃油中的溶解氧含量,在三種預洗滌系
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