2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、<p><b>  止水帷幕施工總結(jié)</b></p><p><b>  一、工程概況</b></p><p><b>  場(chǎng)地情況</b></p><p>  “灣畔花園”項(xiàng)目位于市南山區(qū)白石洲,整個(gè)用地沿深南大道呈帶狀,地勢(shì)較平坦。場(chǎng)地南面距深南大道約30米,北鄰祥祺苑小區(qū)(天然地基),

2、最近處相距11米。場(chǎng)地周邊地下管線眾多(煤氣、電力、給水等),其南、西、北三側(cè)均有排洪箱涵,是沙河片區(qū)的唯一排洪口。</p><p><b>  地質(zhì)條件</b></p><p>  場(chǎng)地內(nèi)自上而下的地層依次為:人工填土層、埋藏植物層、礫砂層、圓礫層、第四紀(jì)殘積層、基巖。其中礫砂層較厚(2.4~8.8m),滲透系數(shù)K=80m/d,透水性很強(qiáng);殘積層則可視作相對(duì)不透水層

3、(K=2.0 m/d)。</p><p>  地下穩(wěn)定水位埋深1.1~2.7m,砂礫層中水量充沛,屬潛水類型;另在基巖中還含有一定量的裂隙水,混合穩(wěn)定地下水位埋深在1.1~2.7M,標(biāo)高0.4~3.4M。</p><p><b>  二、設(shè)計(jì)方案</b></p><p>  本工程基坑呈窄長(zhǎng)型,縱向長(zhǎng)度約325m,平均寬度約45m,長(zhǎng)短邊比例為

4、7.22。基坑底部座落在富含地下水的深厚砂礫層,深度8.15m,屬深基坑。</p><p>  考慮到基坑降水措施有可能會(huì)對(duì)周邊鄰近的建筑物和地下管線造成不均勻沉降,從而導(dǎo)致開(kāi)裂,所以本工程采用了截水方案。</p><p>  整個(gè)基坑工程包括三部分:攪拌樁止水帷幕、土方開(kāi)挖外運(yùn)、土釘墻支護(hù)及預(yù)應(yīng)力錨索。(見(jiàn)附圖一)</p><p>  附圖一:基坑支護(hù)工程典型剖面

5、圖</p><p><b>  止水帷幕:</b></p><p>  采用單排水泥攪拌樁:攪拌樁直徑550mm,間距350mm,平均樁長(zhǎng)16米,進(jìn)入殘積土層不少于1.5m。樁身水泥用量≮60kg/m,水泥漿的水灰比為0.45~0.50。</p><p>  由于“深圳灣畔花園”原定的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)型式為沖鉆孔樁,后來(lái)公司從工期和造價(jià)的角度出發(fā),決定

6、改為人工挖孔樁。因此,攪拌樁帷幕的止水效果好壞將直接影響到挖孔樁的施工。為了盡量降低挖孔樁降水對(duì)祥祺苑小區(qū)的影響,基坑北側(cè)的攪拌樁從自然地面7米以下改為雙排,以增強(qiáng)止水效果。</p><p>  受場(chǎng)地東北角原“天河大廈”的人工挖孔樁以及以前回填土中障礙物的影響,經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意,東北角約50米的攪拌樁止水帷幕改為旋噴樁止水。旋噴樁直徑1m,樁心間距0.8m,長(zhǎng)度為16m。采用預(yù)成孔的三重管高壓噴射注漿法施工,注純

7、水泥漿(水灰比1.0),水泥用量≮350kg/m。</p><p>  基坑支護(hù):采用局部放坡與噴錨結(jié)合的型式</p><p>  南側(cè):5排鋼管土釘,上部3米放坡1:0.8,下部直立;</p><p>  北側(cè):直立邊坡。西段設(shè)5排土釘,第一排土釘與預(yù)應(yīng)力錨索間隔設(shè)置,上部3米高未設(shè)土釘支護(hù)(箱涵影響);東段設(shè)7排土釘,第二排土釘與預(yù)應(yīng)力錨索間隔設(shè)置。</p

8、><p>  鋼管土釘水平間距1.3m,豎向間距1.2m,長(zhǎng)度分9m、10 m、12m三種;注漿材料采用水灰比為0.45~0.50的純水泥漿;</p><p>  預(yù)應(yīng)力錨索開(kāi)孔直徑φ130,水平間距2.6m,豎向間距1.2m,長(zhǎng)度18m,單根錨索設(shè)計(jì)張拉力260kN,鎖定值為設(shè)計(jì)張拉力的0.75倍;采用純水泥漿二次注漿:一次注漿的水灰比為0.45~0.50,二次注漿的水灰比為0.50~0.6

9、0;</p><p>  錨索采用2X7F 5鋼絞線制作而成,強(qiáng)度1860MPa;</p><p>  100mm厚C20噴射混凝土(水泥:砂:細(xì)石=1:2:2.5),配筋F6@150雙向;</p><p><b>  鋼管土釘:</b></p><p>  a) 采用F 48δ3.25鋼管制作;</p>

10、<p>  b) 注漿材料采用水灰比為0.45~0.50的純水泥漿;</p><p>  c) 施工采用擊入法。</p><p><b>  掛網(wǎng)噴砼:</b></p><p>  配合比為:水泥:中砂:5~10細(xì)石=1:2:2.5,強(qiáng)度C20;</p><p>  網(wǎng)筋為F 6.5鋼筋,1:0.8坡面網(wǎng)

11、筋間距300X300,直立坡面鋼筋網(wǎng)距200X200;</p><p>  1:0.8坡面噴射砼厚50mm,直立坡面噴射砼厚100mm。</p><p><b>  設(shè)計(jì)變更:</b></p><p>  西側(cè)地下室外墻SA段外移1.6M,止水帷幕增加SSˊ段,共計(jì)增加攪拌樁5根,施工工藝同原設(shè)計(jì);QR段已緊貼原有排水渠涵,設(shè)計(jì)變更為直坡支護(hù),

12、并增加一排鋼管微型樁(28根);</p><p>  因受南北向橫穿的地下管線阻擋,NQ-89號(hào)水泥攪拌樁未能施工,基坑開(kāi)挖3M后,基坑內(nèi)側(cè)在NQ-89樁位處,施工5根F 300微型樁,樁間距300mm,樁長(zhǎng)13M,用以封閉帷幕;</p><p>  JK段中部場(chǎng)區(qū)原有人工挖孔樁伸入帷幕樁范圍,施工該處帷幕樁時(shí)采用繞開(kāi)施工;</p><p>  IJ段在距I點(diǎn)約4M

13、范圍內(nèi)存在3條人工挖孔樁,攪拌樁無(wú)法施工,該段采用5根三重管旋噴樁代替。</p><p><b>  三、施工概況</b></p><p><b>  1、進(jìn)度情況:</b></p><p>  “深圳灣畔花園”基坑工程于2000年12月12日正式開(kāi)工,到2001年1月16日攪拌樁施工基本完成,到2001年3月20日(1.

14、24~1.30為春節(jié)放假期間)完成了除坡道外的全部基坑支護(hù)及土方外運(yùn)工程。總體來(lái)說(shuō),基坑工程按期完成,施工進(jìn)度滿足項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃的要求。</p><p>  在這3個(gè)月期間,共計(jì)約完成攪拌樁 3250 根、旋噴樁 47 根、微型樁 252 根、土方挖運(yùn) 11萬(wàn) m3、預(yù)應(yīng)力錨索 200 根、鋼管土釘 19540 米、噴射混凝土面層 5330 m2。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,攪拌樁的施工進(jìn)度為每天完成108根(10臺(tái)鉆機(jī)),土方

15、挖運(yùn)每天完成約2000 m3(扣除春節(jié)停工)。</p><p><b>  2、質(zhì)量控制</b></p><p><b>  1)攪拌樁施工</b></p><p>  a. 測(cè)量放線的復(fù)核</p><p>  對(duì)地下室外墻輪廓線、帷幕中心線進(jìn)行了反復(fù)核查,確定無(wú)誤后才開(kāi)始攪拌樁施工。為避免攪拌樁垂

16、直度偏差過(guò)大而影響到地下室承臺(tái)及外墻施工,在實(shí)際放線時(shí),將帷幕中心線外移了10~20cm。</p><p>  b. 對(duì)攪拌樁入土深度的控制</p><p>  要求施工單位在鉆到設(shè)計(jì)深度時(shí),必須通知監(jiān)理工程師檢查鉆桿的鉆入深度,方可提升鉆桿。監(jiān)理工程師參考鉆機(jī)電流的變化來(lái)判斷所到達(dá)土層的狀況。</p><p>  c. 現(xiàn)場(chǎng)抽查攪拌樁的定位以及鉆桿垂直度,復(fù)核樁間

17、距;</p><p>  d. 在攪拌樁定位時(shí)注意觀察鉆頭,并經(jīng)常抽測(cè)鉆頭的葉片長(zhǎng)度,以保證樁徑的尺寸。</p><p>  e. 注漿質(zhì)量的控制</p><p>  首先嚴(yán)格檢查水泥的品種、出廠日期,進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證并取樣送檢;</p><p>  在施工過(guò)程中,用比重計(jì)抽查水泥漿的比重(水灰比0.5的漿液比重約為1.85);</p>

18、<p>  不僅抽查單根攪拌樁的水泥用量,還對(duì)施工單位水泥的進(jìn)場(chǎng)記錄進(jìn)行抽查,并與每天施工的攪拌樁數(shù)量進(jìn)行對(duì)比。</p><p><b>  f. 樁體檢測(cè)</b></p><p>  當(dāng)攪拌樁體水泥到達(dá)齡期后,對(duì)8根攪拌樁進(jìn)行了抽芯取樣,檢測(cè)樁體的完好性。抽</p><p>  取的芯樣表明:樁身水泥土攪拌均勻,膠結(jié)質(zhì)量較好,說(shuō)明

19、水泥漿的質(zhì)量控制得較好;攪拌樁深度也滿足設(shè)計(jì)要求,已進(jìn)入殘積土層。(見(jiàn)附圖二)</p><p>  附圖二:攪拌樁樁身水泥土芯樣</p><p>  基坑開(kāi)挖后,對(duì)攪拌樁直徑進(jìn)行了抽檢,基本都符合設(shè)計(jì)要求。</p><p><b>  2)旋噴樁施工</b></p><p>  定位、垂直度及注漿質(zhì)量的控制與攪拌樁施工基

20、本相同;</p><p>  入土深度:因采用預(yù)成孔工藝,所以不僅要檢查成孔時(shí)的鉆桿入土深度,還要檢查旋噴注漿管的入土深度。</p><p>  抽查旋噴時(shí)的水壓、氣壓及漿壓,并以此間接檢查樁身直徑及水泥用量;</p><p>  在噴漿時(shí),必須觀察到孔口返漿呈青色(水泥色)后,方可開(kāi)始提桿,并且按設(shè)計(jì)要求控制提桿速度;</p><p>&

21、lt;b>  3)基坑支護(hù)施工</b></p><p>  a. 認(rèn)真檢查原材料(水泥、鋼筋、鋼管、鋼絞線等)的品種、型號(hào)、規(guī)格,查驗(yàn)出廠合格證及檢驗(yàn)報(bào)告,并取樣送檢。</p><p>  b. 嚴(yán)格控制土方開(kāi)挖的分層分段:水平長(zhǎng)度不超過(guò)20m,分層厚度1.2m。完成錨桿張拉、土釘及噴射砼面層施工后,方可繼續(xù)下一層土方的開(kāi)挖。</p><p>

22、  c. 抽查鋼管土釘?shù)拈L(zhǎng)度、倒刺的焊接質(zhì)量及間距、錨索的總長(zhǎng)度及錨固段長(zhǎng)度等(可在加工場(chǎng)或放置前檢查);</p><p>  d. 抽查鋼管土釘和預(yù)應(yīng)力錨索放線定位的間距;</p><p>  e. 對(duì)注漿質(zhì)量的控制</p><p>  主要檢查水泥漿液的濃度、兩次注漿的壓力及孔口溢漿情況,并控制兩次注漿的時(shí)間間隔。</p><p>  f

23、. 對(duì)預(yù)應(yīng)力錨索的張拉進(jìn)行全過(guò)程旁站監(jiān)督;</p><p>  錨桿張拉前應(yīng)對(duì)張拉設(shè)備進(jìn)行標(biāo)定,并提供標(biāo)定報(bào)告;</p><p>  嚴(yán)格控制張拉的過(guò)程,按規(guī)范的要求分級(jí)加載;</p><p><b>  g. 檢測(cè)</b></p><p>  根據(jù)規(guī)范要求,對(duì)5%的預(yù)應(yīng)力錨索、1%的鋼管土釘進(jìn)行了驗(yàn)收試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果表明

24、,錨索和土釘?shù)某休d力均滿足設(shè)計(jì)要求。另外,噴射混凝土面層平整度好,厚度也達(dá)到設(shè)計(jì)要求,整體感觀較好。</p><p>  附圖三:基坑支護(hù)工程外觀</p><p><b>  3、機(jī)械使用情況</b></p><p>  四、監(jiān)理組織架構(gòu)

25、 </p><p>  五、存在的問(wèn)題及處理措施</p><p><b>  1、攪拌樁開(kāi)岔</b></p><p>  在基坑土方開(kāi)挖到4m的深度時(shí),攪拌樁開(kāi)始出現(xiàn)開(kāi)岔現(xiàn)象。直至開(kāi)挖到設(shè)計(jì)深度時(shí),基坑北側(cè)攪拌樁

26、出現(xiàn)10余處開(kāi)岔,南側(cè)攪拌樁的開(kāi)岔部位多達(dá)30余處,尤其是西南角甚至出現(xiàn)了格柵狀的開(kāi)岔</p><p> ?。ㄒ?jiàn)附圖四)。開(kāi)岔部位大多漏水嚴(yán)重,并伴有涌砂現(xiàn)象。</p><p>  另外,由于在基坑開(kāi)挖過(guò)程中攪拌樁漏水,導(dǎo)致基坑周邊的水位降幅超過(guò)1.5m,因此通過(guò)回灌井一直在進(jìn)行地下水回灌。根據(jù)對(duì)基坑周邊建筑物的沉降觀測(cè),沒(méi)有發(fā)生不均勻沉降,最大沉降為0.91mm。</p>

27、<p><b>  原因分析:</b></p><p><b>  垂直度偏差</b></p><p>  攪拌樁施工時(shí),鉆桿一側(cè)土體較硬(砂層的強(qiáng)度較高),另一側(cè)土體較軟(已施工的攪拌樁尚未初凝),使鉆桿容易發(fā)生偏位。從開(kāi)挖后暴露的情況來(lái)看,開(kāi)岔處的攪拌樁有明顯的偏斜痕跡。有的部位開(kāi)岔達(dá)50cm,而相鄰的一根攪拌樁直徑卻達(dá)70cm,說(shuō)

28、明攪拌樁出現(xiàn)嚴(yán)重偏位,兩根攪拌樁直接攪到了一起(見(jiàn)附圖五)。</p><p><b>  定位偏差</b></p><p>  在攪拌樁鉆機(jī)就位時(shí),實(shí)際的鉆進(jìn)位置與定位放線之間有偏差,造成部分 攪拌樁監(jiān)間距過(guò)大,沒(méi)有搭接上。由于攪拌樁施工時(shí),其其附近的定位標(biāo)志均被破壞,需要借助較遠(yuǎn)的的攪拌樁定位(見(jiàn)附圖六),使定位誤差被放大。</p><p>

29、;  附圖六:攪拌樁定位示意圖</p><p><b>  接頭部位未處理好</b></p><p>  場(chǎng)地內(nèi)障礙物較多,攪拌樁施工出現(xiàn)多處接頭,搭接效果不理想(見(jiàn)附圖七),成為止水的薄弱環(huán)節(jié)。另外,施工的不連續(xù)也會(huì)使接頭處的攪拌樁在重新定位時(shí),容易產(chǎn)生偏差;

30、 </p><p><b>  采取的封堵措施:</b></p><p><b>  第一步:</b></p><p>  一發(fā)現(xiàn)漏水點(diǎn),立即用裝有速凝劑、水泥的編織袋進(jìn)行封堵,防止涌砂,同時(shí)插入細(xì)PVC管將水流引出,再用摻入速凝劑的水泥將縫隙填死(見(jiàn)附圖八)。導(dǎo)水管在噴射砼面層完成后

31、24h注漿封閉。</p><p>  對(duì)于較小的漏水點(diǎn),可一步到位用裝速凝水泥的編織袋將水和涌砂全部堵住。</p><p><b>  第二步: </b></p><p>  打入2m長(zhǎng)的豎向超前鋼管土釘(見(jiàn)附圖八),鋼管下部對(duì)開(kāi)5排F8小孔@200mm,用水灰比為0.5的純水泥漿(摻入速凝劑)進(jìn)行壓力注漿,注漿壓力0.2~0.4MPa。<

32、;/p><p><b>  第三步:</b></p><p>  對(duì)于直立邊坡(基坑北面邊坡),可以采用地質(zhì)鉆機(jī)從攪拌樁背面鉆孔(深度8m),再插入鋼花管進(jìn)行注漿,將漏水點(diǎn)以下的開(kāi)岔提前封堵好。在注漿時(shí),應(yīng)將注漿管插到鋼管底部,不宜直接從鋼管頂部注漿,否則容易造成鋼管底部四周漿液擴(kuò)散不開(kāi)。如果遇到開(kāi)岔較大,除了埋鋼花管注漿外,還需在鋼管兩側(cè)各鉆一孔到漏水處,再直接插入PV

33、C管到孔底注漿。</p><p>  值得注意的是,如果在鉆孔過(guò)程中發(fā)現(xiàn)鉆桿突然下沉,則可以判斷該處因涌砂而存在空洞。此時(shí)應(yīng)立即提起鉆桿停止鉆孔,向鉆孔內(nèi)注入細(xì)砂直至填平鉆孔,再在原位重新鉆孔。</p><p>  對(duì)于基坑南面邊坡,由于上部3m高為斜坡,無(wú)法架設(shè)鉆孔機(jī),一般采用上述第二步的措施,隨基坑的土方開(kāi)挖逐層封堵。</p><p>  基底以下的的開(kāi)岔性漏水

34、</p><p>  在漏水點(diǎn)處(靠基坑內(nèi)側(cè)),緊貼基坑壁增加一根F600mm的旋噴樁進(jìn)行堵漏,采用單管旋噴,樁長(zhǎng)為8.0m(與攪拌樁深度相同),水泥漿液水灰比(1~1.5)∶1,噴漿壓力16MPa。</p><p><b>  處理結(jié)果:</b></p><p>  采用上述封堵措施后,基底以上的攪拌樁開(kāi)岔漏水已全部及時(shí)地封堵住了,效果較好。

35、對(duì)于基底以下攪拌樁的潛在開(kāi)岔漏水點(diǎn),還沒(méi)有有效的措施可以進(jìn)行封堵,而從目前人工挖孔樁開(kāi)挖情況來(lái)看,地下水仍非常豐富而且源源不斷,說(shuō)明基底以下還是存在開(kāi)岔漏水點(diǎn)。</p><p>  2、基坑坡頂位移偏大</p><p>  當(dāng)基坑開(kāi)挖深度約5m時(shí),基坑北側(cè)中部坡頂?shù)睦塾?jì)最大位移達(dá)21.7mm;當(dāng)開(kāi)挖到設(shè)計(jì)深度時(shí),累計(jì)最大位移發(fā)展到35.6mm,已超過(guò)警戒值。(見(jiàn)附圖九)</p>

36、<p>  在基坑開(kāi)挖過(guò)程中,基坑北側(cè)坡頂出現(xiàn)較多的裂縫,每次開(kāi)裂后都及時(shí)用水泥砂漿封堵,但裂縫仍不斷重新出現(xiàn)、發(fā)展。局部裂縫最寬時(shí)曾達(dá)到5mm(見(jiàn)附圖十)。</p><p>  附圖九:基坑北側(cè)最大水平位移的發(fā)展趨勢(shì)圖 附圖十:基坑北側(cè)坡頂裂縫</p><p><b>  原因分析:</b></p><p&

37、gt;  基坑北側(cè)西段離新建箱涵太近(2~5m),側(cè)壁上部3米高范圍無(wú)法設(shè)置土釘(見(jiàn)附圖十),雖然在攪拌樁內(nèi)加設(shè)了雙鋼管(微型樁),但由于懸臂段太長(zhǎng),再加上箱涵側(cè)壁的回填土質(zhì)量不高,所以容易產(chǎn)生較大的水平位移。但經(jīng)過(guò)觀測(cè),箱涵本身并沒(méi)有發(fā)生較大的水平位移;</p><p>  基坑北側(cè)第二、三層土方開(kāi)挖時(shí),存在超挖現(xiàn)象,尤其是在預(yù)應(yīng)力錨索未張拉的情況下就開(kāi)挖了下層土方。由于土方開(kāi)挖多在夜間以便于運(yùn)土,因此開(kāi)挖面沒(méi)

38、有能夠及時(shí)進(jìn)行支護(hù),使邊坡位移得以自由發(fā)展;</p><p>  在擊入鋼管土釘施工時(shí),沖擊器產(chǎn)生的機(jī)械振動(dòng)會(huì)使基坑坡頂位移有較大增長(zhǎng);</p><p>  在施工基坑北側(cè)東半段的攪拌樁時(shí),為探明原廢棄挖孔樁的位置,曾開(kāi)挖一條約2.5~4m深、1.5~2 m寬的溝槽,在回填時(shí)沒(méi)有壓實(shí),使得土體自穩(wěn)能力差,易產(chǎn)生側(cè)向位移,同時(shí)因自重固結(jié)而產(chǎn)生沉降。</p><p>&

39、lt;b>  采取的措施:</b></p><p>  為此召開(kāi)了兩次專題會(huì)議,邀請(qǐng)有關(guān)專家到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了論證;</p><p>  加強(qiáng)觀測(cè):加大觀測(cè)的頻度,并在箱涵上增加觀測(cè)點(diǎn),選取變形較大的觀測(cè)點(diǎn)繪制變形增長(zhǎng)曲線,動(dòng)態(tài)監(jiān)控;</p><p>  及時(shí)將坡頂?shù)牧芽p進(jìn)行封閉,以免地表水滲入邊坡:先將裂縫鑿開(kāi)呈“V”型,再灌入瀝青;</p>

40、;<p>  實(shí)行土方開(kāi)挖令制度,土方開(kāi)挖必須得到監(jiān)理工程師的確認(rèn)方可進(jìn)行,從而嚴(yán)格控制土方開(kāi)挖的范圍和深度。同時(shí),夜間土方開(kāi)挖時(shí)在開(kāi)挖面留少許土體待白天開(kāi)挖,以便于支護(hù)可以及時(shí)跟進(jìn);</p><p>  在變形較大的部位,將基坑最底下的一排的鋼管土釘間距從1.3m加密為1.0m,土釘長(zhǎng)度由9m改為12m。</p><p>  在箱涵側(cè)壁的回填土內(nèi)打入3m長(zhǎng)的鋼花管注漿,加固

41、回填土。</p><p><b>  處理結(jié)果:</b></p><p>  到目前為止,基坑已開(kāi)挖至設(shè)計(jì)深度,坡頂變形已逐漸收斂,穩(wěn)定在35.6mm(見(jiàn)附圖九)?;拥陌踩砸驳玫搅嗽O(shè)計(jì)單位和有關(guān)專家的認(rèn)可。</p><p><b>  六、措施及監(jiān)控</b></p><p>  本工程監(jiān)控主要包

42、括四方面,一是坡頂?shù)奈灰瞥两?;二是周邊建筑的沉降觀測(cè);三是鄰近道路的位移沉降觀測(cè);四是坑外地下水位觀測(cè)。</p><p>  1)位移沉降觀測(cè):基坑開(kāi)挖前對(duì)所有測(cè)點(diǎn)平行測(cè)量3次,取平均值作為初值;基坑開(kāi)挖后,開(kāi)挖側(cè)位移沉降觀測(cè)點(diǎn)在開(kāi)挖后兩小時(shí)內(nèi)觀測(cè)一次,一天觀測(cè)兩次,非開(kāi)挖側(cè)每隔1~3天觀測(cè)一次,若位移沉降值有發(fā)展趨勢(shì)則加密觀測(cè)次數(shù);位移沉降的中止時(shí)間為基坑回填至一半深度時(shí);周邊建筑的沉降觀測(cè)每3天一次;<

43、/p><p>  2)地下水位觀測(cè)為每天1~2次,當(dāng)?shù)叵滤唤捣笥?.5M時(shí),往觀測(cè)井中回灌。</p><p><b>  七、經(jīng)驗(yàn)及教訓(xùn)</b></p><p><b>  水泥攪拌樁施工</b></p><p>  減小攪拌樁鉆機(jī)定位誤差</p><p>  在攪拌樁鉆機(jī)的

44、兩側(cè)都吊線錘進(jìn)行定位,通過(guò)兩側(cè)攪拌樁位置的校核,從而盡可能的降低定位誤差。(見(jiàn)附圖十一) 附</p><p>  圖十一:改進(jìn)后的攪拌樁鉆機(jī)定位方法</p><p><b>  垂直度控制</b></p><p>  在攪拌樁鉆機(jī)的鉆桿入土以前,鉆

45、桿垂直度通過(guò)機(jī)架上的線錘可以得到較好的控制。當(dāng)鉆到堅(jiān)硬土層或土層軟硬不均勻時(shí),由于鉆桿細(xì)長(zhǎng)(長(zhǎng)度17米),如果此時(shí)鉆進(jìn)速度過(guò)快,鉆桿會(huì)因其頂端壓力過(guò)大而產(chǎn)生彎曲,從而使鉆頭偏向,導(dǎo)致相鄰攪拌樁搭接不足而產(chǎn)生開(kāi)岔。</p><p>  由于攪拌樁實(shí)際上是在地下作業(yè),無(wú)法直觀地進(jìn)行檢查、調(diào)整,施工精度較低,因此,攪拌樁的垂直度控制很大程度上依賴鉆機(jī)機(jī)長(zhǎng)的施工經(jīng)驗(yàn)和責(zé)任心:當(dāng)遇到有較硬土層時(shí),應(yīng)及時(shí)減檔,減緩鉆桿的鉆進(jìn)

46、速度,避免鉆桿因過(guò)大的軸壓力作用而產(chǎn)生變形。</p><p>  因此,在攪拌樁施工前必須檢查鉆機(jī)機(jī)長(zhǎng)的上崗證,并做好詳細(xì)的技術(shù)交底。同時(shí)在施工第一根攪拌樁時(shí),應(yīng)全過(guò)程跟蹤,觀察鉆機(jī)檔位及電流的變化(不同的機(jī)型,檔位也不同),以此作為施工中的抽查依據(jù)。</p><p><b>  攪拌樁接頭處理</b></p><p>  當(dāng)攪拌樁施工出現(xiàn)斷點(diǎn)

47、時(shí),建議采用右圖所示的接頭處理方法,可以比較有效防止接頭部位的漏水。但這種方法需要增加2根攪拌樁,對(duì)工程造價(jià)有所增加;</p><p>  附圖十二:改進(jìn)后的攪拌樁接頭</p><p><b>  攪拌樁的止水效果</b></p><p>  由于止水帷幕對(duì)搭接接頭的質(zhì)量要求較高,而這一點(diǎn)對(duì)攪拌樁的定位、垂直度及直徑有較高的要求。受攪拌樁施工工

48、藝的限制,攪拌樁的施工精度低,又屬隱蔽性作業(yè),施工質(zhì)量不易控制。因此,水泥攪拌樁(尤其是單排)用作止水帷幕的風(fēng)險(xiǎn)較大,止水效果不好。</p><p>  鑒于于水泥攪拌樁止水帷幕的造價(jià)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其它的帷幕類型,再加上及時(shí)有效的堵漏措施,水泥攪拌樁用作基底以上的止水是完全可以達(dá)到預(yù)期效果的。但用于基底以下部分的止水,效果比較差,對(duì)人工挖孔樁的施工造成很大的困難。</p><p>  從旋噴樁的

49、施工工藝來(lái)講,在鉆桿預(yù)成孔時(shí)基本不會(huì)受相鄰樁的影響,所以其垂直度比較容易控制。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工的實(shí)際情況,基坑開(kāi)挖后東北角止水帷幕未發(fā)現(xiàn)漏水情況。</p><p>  一般情況下,單排攪拌樁應(yīng)與沖鉆孔樁結(jié)合使用,效果比較理想,可以降低止水帷幕的造價(jià)。對(duì)于人工挖孔樁,建議在基底以下應(yīng)采用雙排攪拌樁,更好的方法是采用組合型止水帷幕:基底以上為單排攪拌樁、基底以下為旋噴樁,因接頭部位是薄弱環(huán)節(jié),宜留在基底以上,以便采取封堵

50、措施。</p><p><b>  支護(hù)施工</b></p><p><b>  土方超挖的控制</b></p><p>  在施工中,嚴(yán)禁土方超挖是一再?gòu)?qiáng)調(diào)的事情,但施工單位總存在僥幸心理,只圖施工方便,任意開(kāi)挖,從而危及基坑邊坡的安全。在這一點(diǎn)上,必須從開(kāi)挖開(kāi)始讓施工單位引起高度重視,一旦超挖就要求其立即回填,并予以重

51、罰,徹底斷絕其僥幸心理。</p><p><b>  鋼管土釘?shù)闹顾?lt;/b></p><p>  在擊入鋼管土釘時(shí),由于止水帷幕被穿透,在鋼管內(nèi)及四周會(huì)有較多的水涌出。由于沒(méi)有采用專用的止?jié){袋,部分鋼管土釘在注漿后仍有水滲流出來(lái)。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐,將水玻璃溶液摻入水泥砂漿中拌和后也可以用作止?jié){袋,2~3小時(shí)后即可進(jìn)行注漿,效果較好。</p><p>

52、;  3)注漿試塊及噴射砼試塊的制作</p><p>  由于基坑支護(hù)施工單位在以往的施工中很少制作試塊,缺乏這方面的意識(shí),所以在施工中就出現(xiàn)了以下問(wèn)題:</p><p>  a)試塊制作不及時(shí),沒(méi)有做到每個(gè)臺(tái)班至少一組試塊;</p><p><b>  b)試塊數(shù)量不足:</b></p><p>  對(duì)于預(yù)應(yīng)力錨索注漿

53、試塊,必須至少保證兩組:一組用于檢測(cè)張拉時(shí)的錨固體強(qiáng)度;一組用于檢測(cè)錨固體的最終強(qiáng)度。</p><p>  c)試塊制作不規(guī)范:</p><p>  噴射砼試塊制作應(yīng)采用噴大板切割的方法,這樣與實(shí)際施工情況比較接近。由于施工單位不具備切割加工的條件,又沒(méi)有150mm的立方體無(wú)底試模,只有采用100mm的立方體試模,但在實(shí)際制作過(guò)程中施工單位在抹平時(shí)將試件拍實(shí),完全改變狀態(tài),使得測(cè)出的試件強(qiáng)

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