電力事故_第1頁
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文檔簡介

1、重大電力事故案例分析重大電力事故案例分析寧波市北侖港發(fā)電廠寧波市北侖港發(fā)電廠“3.10”電站鍋爐爆炸事故電站鍋爐爆炸事故1993年3月10日,浙江省寧波市北侖港發(fā)電廠一號機組發(fā)生一起特大鍋爐爐膛爆炸事故(按《電業(yè)生產事故調查規(guī)程》界定),造成死亡23人,重傷8人,傷16人,直接經濟損失778萬元。該機組停運132天,少發(fā)電近14億度。一、事故經過一、事故經過1993年3月10日14時07分24秒,北侖港發(fā)電廠1號機組鍋爐發(fā)生特大爐膛爆炸

2、事故,人員傷亡嚴重,死23人,傷24人(重傷8人)。北侖港發(fā)電廠1號鍋爐是美國ABB-CE公司(美國燃燒工程公司)生產的亞臨界一次再熱強制循環(huán)汽包鍋爐,額定主蒸汽壓力17.3兆帕,主蒸汽溫度540度,再熱蒸汽溫度540度,主蒸汽流量2008噸/時。1993年3月6日起該鍋爐運行情況出現(xiàn)異常,為降低再熱器管壁溫度,噴燃器角度由水平改為下擺至下限。3月9日后鍋爐運行工況逐漸惡化。3月10日事故前一小時內無較大操作。14時,機組負荷400兆瓦

3、,主蒸汽壓力15.22兆帕,主蒸汽溫度513度,再熱蒸汽溫度512度,主蒸汽流量1154.6噸/時,爐膛壓力維持負10毫米水柱,排煙溫度A側110度,B側158度。磨煤機A、C、D、E運行,各臺磨煤機出力分別為78.5%、73%、59%、38%,B磨處于檢修狀態(tài),F(xiàn)磨備用。主要CCS(協(xié)調控制系統(tǒng))調節(jié)項目除風量在“手動”調節(jié)狀態(tài)外,其余均投“自動”,吹灰器需進行消缺,故13時后已將吹灰器汽源隔離。事故發(fā)生時,集中控制室值班人員聽到一聲

4、悶響,集中控制室備用控制盤上發(fā)出聲光報警:“爐膛壓力‘高高”’、“MFT”(主燃料切斷保護)、“汽機跳閘”、“旁路快開”等光字牌亮。FSS(爐膛安全系統(tǒng))盤顯示MFT的原因是“爐膛壓力‘高高”’引起,逆功率保護使發(fā)電機出口開關跳開,廠用電備用電源自投成功,電動給水泵自啟動成功。由于汽包水位急劇下降,運行人員手動緊急停運爐水循環(huán)泵B、C(此時A泵已自動跳閘)。就地檢查,發(fā)現(xiàn)整個鍋爐房迷漫著煙、灰、汽霧,人員根本無法進入,同時發(fā)現(xiàn)主汽壓急驟

5、下降,即手動停運電動給水泵。由于鍋爐部分PLC(可編程邏輯控制)柜通訊中斷,引起CRT(計算機顯示屏)畫面鍋爐側所有輔助設備的狀態(tài)失去,無法控制操作,運行人員立即就地緊急停運兩組送引風機。經戴防毒面具人員進入現(xiàn)場附近,發(fā)現(xiàn)爐底冷灰斗嚴重損壞,呈開放性破口。二、事故造成的損壞及人員傷亡情況二、事故造成的損壞及人員傷亡情況該起事故死亡23人,其中電廠職工6人(女1人),民工17人。受傷24人,其中電廠職工5人,民工19人。事故后對現(xiàn)場設備損

6、壞情況檢查后發(fā)現(xiàn):21米層以下?lián)p壞情況自上而下趨于嚴重,冷灰斗向爐后側例呈開放性破口,側墻與冷灰斗交界處撕裂水冷壁管31根。立柱不同程度扭曲,剛性梁拉裂;水冷壁管嚴重損壞,有66根開斷,爐右側21米層以下剛性梁嚴重變形,0米層爐后側基本被熱焦堵至冷灰斗,三臺碎渣機及噴射水泵等全部埋沒在內。爐前側設備情況尚好,磨煤機、風機、煙道基本無損壞。事故后,清除的灰渣934立方米。該起事故最終核算直接經濟損失778萬元人民幣,修復時間132天,少發(fā)

7、電近14億度。因該爐事故造成的供電緊張,致使一段時間內寧波地區(qū)的企業(yè)實行停三開四,杭州地區(qū)停二開五,浙江省工農業(yè)生產受到了嚴重影響,間接損失嚴重。三、事故原因三、事故原因該起鍋爐特大事故極為罕見,事故最初的突發(fā)性過程是多種因素綜合作用造成的。以下,僅將事故調查過程中的事故機理技術分析結論綜合如下:1運行記錄中無鍋爐滅火和大負壓記錄,事故現(xiàn)場無殘焦,可以認定,并非煤粉爆炸。2清渣過程中未發(fā)現(xiàn)鐵異物,渣成份分析未發(fā)現(xiàn)析鐵,零米地坪完整無損,

8、可以認定,非析鐵氫爆炸。3鍋爐冷灰斗結構薄弱,彈性計算確認,事故前冷灰斗中積存的渣量,在靜載荷下還不會一系列常規(guī)措施未能改善鍋爐運行狀況的情況下,未能及時對爐內嚴重結渣作出正確判斷,因而沒有采取果斷停爐措施。對事故負有運行管理不當?shù)拇我熑?。為了認真吸取事故教訓,除積極組織對外談判外,電力部已對有關責任人進行了處理:對北侖港電廠廠長給予降職處分;對廠總工程師給予行政記大過處分;對浙江省電力局局長通報批評,生產副局長通報批評;其他有關直接

9、責任人員也做了相應處理。另對調查組提出的防止事故的對策。要求ABBCE公司解決的項目,將通過談判達到。3與事故主要責任方美國ABB-CE公司的談判工作本著堅持原則、實事求是、維護國家利益的原則,由中國技術進出口總公司、水利電力對外公司及華東電管局、浙江省電力局等單位組成談判組,開展對美國ABB-CE公司的談判工作。第一輪談判于1993年9月9日至9月10日進行,談判主要內容是雙方各自闡述對事故原因的看法。ABB-CE認為鍋爐下部結渣是導

10、致事故的主要原因,七種可能的外力造成灰斗失穩(wěn)引起事故,而灰斗的四道剛性梁及四周角部的焊接質量不良使灰斗強度不夠。我方認為鍋爐結構不完善,制造質量不良,冷灰斗設計強度低,在鍋爐大量結渣的情況下又無法觀察和清渣。因此受可能發(fā)生的外力作用,使灰斗失穩(wěn)破壞引起事故。在談判中我方還與ABBCE公司就如何使鍋爐消除缺陷,盡快達到安全穩(wěn)定運行的各種問題進行了討論。為使下一輪談判順利進行,ABB-CE公司在10月份提交了正式的事故調查報告及我方需要的爐

11、內溫度場、有關部件的強度計算等分析資料;我方提供了煤種資料及事故原因調查報告(第二輪談判于當年11月初舉行,談判內容及結論暫略)。五、防范措施五、防范措施國內大型電站爐結渣的問題比較普遍,為接受北侖港事故教訓,舉一反三,電力工業(yè)部于1993年9月24日至28日召開了大型電站鍋爐燃燒技術研討會,邀請科研、制造和大專院校的專家參加,提出技術改進和加強管理的措施,提高電站鍋爐的安全運行水平。為預防事故再次發(fā)生,具體的防范措施如下:1、制造廠(

12、ABBCE)應采取措施,解決投產以來一直存在的再熱器汽溫低和部分再熱器管壁溫度嚴重超限的問題。2制造廠應研究改進現(xiàn)有噴燃器,防止鍋爐結焦和煙溫偏差過大的問題。在未改進前,制造廠應在保證鍋爐設計參數(shù)的前提下,提出允許噴燃器下擺運行的角度和持續(xù)時間。3鍋爐設計中吹灰器布置密度低,現(xiàn)在吹灰器制造質量差,制造廠應采取措施加以改進。在未改進前,電廠應加強檢修、維護和管理,提高現(xiàn)有吹灰器的可用率,必要時換用符合要求的吹灰器。4制造廠應研究適當加強冷

13、灰斗支承的措施,以提高其結構穩(wěn)定性又不致影響環(huán)形集箱的安全。5制造廠應采取措施加裝必要的監(jiān)視測點,如尾部煙溫、煙壓測點、過熱器減溫器進出口汽溫測點、輻射式再熱器出口汽溫測點等,并送入計算機數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)。此外,還應考慮裝設記錄型爐膛負壓表。6制造廠應對冷灰斗的積渣和出渣系統(tǒng)的出渣增加必要的監(jiān)測手段,包括增加必要的爐膛看火孔,以便檢查鍋爐結渣情況。7制造廠應對不符合安全要求的廠房結構、安全設施、通道、門、走、平臺和扶梯等進行改進,如大門不能

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