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文檔簡介
1、隨著選煤工藝的日趨成熟,選煤工業(yè)基本形成了塊煤重介選,煤泥浮選的工藝格局。由于重介選設備趨于大型化發(fā)展方向,導致0.5-1mm細顆粒難以有效分選,同時,浮選對于+0.3mm粗粒煤難以保證其回收率,使得粒度處于1-0.3mm之間的粗煤泥的分選問題亟待解決,因此分選這部分粗煤泥的設備的開發(fā)和研究則備受關注。
課題組經(jīng)過前期大量的理論研究與試驗驗證,設計出了寬粒級煤泥浮選機,將浮選粒度上限擴展至1mm,成功地解決了粗粒煤浮選問題。本
2、論文針對該浮選機的礦漿循環(huán)量進行了研究,通過在浮選機內(nèi)增設不同面積的擋板,以此來減小高位礦漿循環(huán)量,采用計算流體動力學軟件對增設擋板后浮選機內(nèi)部流場進行了氣液兩相數(shù)值模擬,根據(jù)數(shù)值模擬計算結(jié)果對各循環(huán)量的變化以及循環(huán)量改變對浮選過程中各因素的影響進行了分析。為了對實際分選效果進行檢驗,組建了實驗室小型浮選機試驗系統(tǒng),在該系統(tǒng)上進行了小型寬粒級煤泥浮選機浮選試驗。試驗結(jié)果表明:在浮選機內(nèi)增加擋板后,精煤產(chǎn)率顯著提高,擋板面積為循環(huán)通道橫截
3、面積的67%時,精煤產(chǎn)率增幅最高可達9.98%。粗粒級產(chǎn)率增加幅度相對于細粒級而言更大,其中,0.5-1mm粒級精煤產(chǎn)率增加了12.58%。同時,尾煤灰分增加8.94%。0.125-1mm粒級精煤產(chǎn)率與尾煤灰分分別增加了8.96%、9.82%。由此證明,在寬粒級煤泥浮選機內(nèi)增設擋板,可以顯著提高精煤產(chǎn)率與尾煤灰分,改善浮選效果。隨后,為了進一步回收粗粒精煤,對浮選尾煤進行了再選。從尾煤再選的試驗結(jié)果中可以看出,當擋板面積為循環(huán)通道橫截面
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