焊條鋼脫氧工藝技術(shù)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著模鑄工藝逐漸被連鑄工藝取代,鋼的產(chǎn)量和質(zhì)量都有很大提升,但在用連鑄生產(chǎn)一些過去用模鑄生產(chǎn)的鋼種時遇到許多技術(shù)性的難題。本課題主要研究焊條鋼脫氧的工藝技術(shù),實現(xiàn)焊條鋼的順利生產(chǎn)。 焊條鋼生產(chǎn)過程中存在的問題,主要有以下幾點原因形成的:(1)煉鋼生產(chǎn)中,常用鋁做終脫氧劑。鋁具有成本低,脫氧能力強,效率高等優(yōu)點,但產(chǎn)生大量Al2O3夾雜物滯留在鋼中,易引起連鑄水口結(jié)瘤,使?jié)沧⒉荒茼樌M行。(2)在選擇其它脫氧劑作為終脫氧劑時,雖然

2、能夠避免發(fā)生水口結(jié)瘤,但由于脫氧效果不良,導(dǎo)致鑄坯產(chǎn)生皮下氣泡缺陷,嚴重影響鑄坯質(zhì)量。(3)焊條鋼是低硅低碳鋼種,對成分要求比較嚴格,尤其硅含量。在選擇含硅脫氧劑時容易造成鋼液增硅,影響鋼絲焊接性能。 文中進行了脫氧熱力學(xué)計算。在綜合前人研究成果、鋼種要求以及工廠實際操作情況的基礎(chǔ)上設(shè)計了多種脫氧劑使用方案,然后在1600℃的條件下,采用MoSi2爐和小坩堝進行了焊條鋼的脫氧實驗研究。實驗結(jié)果表明,在各組脫氧實驗中,整體效果最好

3、的是E組實驗,其脫氧劑為AlMnCa,終點全氧含量降至37×10-6,是所有實驗中最低的,夾雜物是以Al2O3-MnO為主,同時含有少量CaO的復(fù)合夾雜物,夾雜物數(shù)量和尺寸也是各組實驗中最理想的。A組(脫氧劑為SiCa-FeAlMn-SiCaBa-AlCa)實驗,其終點全氧含量降至52×10-6,夾雜物是以CaO、Al2O3和SiO2為主的復(fù)合夾雜物,但是在排除實驗室分析結(jié)果有誤的情況下,A組實驗的硅含量過高。 在脫氧實驗研究的

4、基礎(chǔ)上,根據(jù)通鋼二煉鋼廠的生產(chǎn)現(xiàn)場實際,采取了嚴格控制原材料,優(yōu)化冶煉工藝,降低系統(tǒng)溫度,連鑄采用保護澆注,加強鋼包管理的措施,同時在生產(chǎn)現(xiàn)場進行了AlMnCa的脫氧試驗,試驗結(jié)果表明AlMnCa具有較強的脫氧能力。為了保證良好的冶金效果,采用與AlFe含Al量基本相同的AlMnFe+Ca處理工藝,基本可以解決水口結(jié)瘤和鑄坯皮下氣泡的質(zhì)量缺陷。皮下氣泡的比率由2004年的9月的7.28%、10月的7.34%降到2005年3月的1.18%

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