活性石灰-粉煤灰制備燒結煙氣脫硫劑的試驗研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文研究了以鋼鐵企業(yè)常用物料活性石灰和自備電廠粉煤灰制備的脫硫劑,在鞍鋼循環(huán)流化床脫硫試驗裝置上進行了燒結煙氣脫硫性能試驗.首次將活性石灰和粉煤灰組成的脫硫劑引入鋼鐵企業(yè)燒結煙氣循環(huán)流化床煙氣脫硫系統(tǒng),并取得成功.該研究的目的是,充分利用鋼鐵企業(yè)現(xiàn)有堿性原料和堿性廢物,研究開發(fā)適合燒結機煙氣循環(huán)流化床脫硫的新型脫硫劑,達到以廢治廢和降低運行成本,提高脫硫劑利用率的目的,為中國燒結煙氣脫硫的發(fā)展提供支持.該研究燒結煙氣SO2濃度范圍在20

2、0~500mg/m3,煙氣量41 50~5000m3/h,煙氣溫度在80~135℃的條件下,對活性石灰和粉煤灰組成的脫硫劑進行了脫硫劑配比試驗,脫硫前后脫硫劑粒徑分析試驗,脫硫劑加水活化、煙氣蒸汽增濕脫硫對比試驗及鈣硫比對脫硫效率影響試驗研究.試驗結果表明,活性石灰與粉煤灰的質量比按1:2配置時,脫硫劑鈣的利用率較高,并具有相對較好的經(jīng)濟性;通過對脫硫前后脫硫劑粒徑變化對比分析,循環(huán)流化床脫硫過程可導致大顆粒減小,小顆粒增加.在脫硫劑粒

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