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文檔簡介
1、鞍鋼集團礦業(yè)公司大孤山廠1955年10月投產(chǎn),工藝流程主要采用單一磁選工藝。
三選車間于1958年2月建成投產(chǎn),選礦工藝一直采用兩段連續(xù)磨礦、細篩再磨工藝處理磁鐵礦石,年處理量為250萬噸左右,生產(chǎn)能力占全廠三分之一左右。從2000年以來,連續(xù)三次實施提質(zhì)改造工程,產(chǎn)品質(zhì)量從63.50%提升到2006年67.17%水平。但在處理原礦性質(zhì)相同、尾礦品位基本相同、選別工序基本相同條件下,與磁選車間的67.20%的鐵精礦品位還有
2、差距。原因在于2004年大選廠進行了工藝改造,破碎產(chǎn)品粒度變細,-12mm含量占95%左右,使三選一次球磨機臺時提高了10t/h左右,在一次球磨臺時提高以后入選粒度變粗,影響整個流程的順行,使得最終精礦質(zhì)量偏低。
為此,大選廠生產(chǎn)部組織了技術(shù)考察,此次考察主要考察了與磁選車間不同的磨礦分級作業(yè)。發(fā)現(xiàn)三選車間的磨礦分級作業(yè)工序主要存在如下問題:一次分級溢流粒度和一次球磨機排礦粒度比磁選車間相應(yīng)粒度都粗;二次溢流粒度未達到規(guī)程
3、規(guī)定的-0.074mm含量85%的水平,入選粒度偏粗造成后序工序未能充分發(fā)揮選分能力,對最終提質(zhì)量造成了困難。針對上述存在問題,采取如下措施:
合理調(diào)整球磨的操作參數(shù),篩選最佳一次磨礦介質(zhì)直徑,提高一次分級溢流粒度的合格率;通過實驗確定二次分級合理的技術(shù)操作參數(shù),降低二次溢流粒度。
通過采取如上措施,二次溢流粒度-0.074mm含量由原來的84%提高到86.5%,三選車間的鐵精礦品位也由原來的67.17%提高
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