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文檔簡介
1、為了確定合理的LF爐脫硫渣系,在10kg真空感應爐上進行了實驗室試驗,考察了CaO-CaF2和CaO-CaF2-Al2O3兩類、七種脫硫劑的脫硫情況。分析了各種成分脫硫劑的脫硫能力和影響脫硫效果的主要因素,得到四種推薦的脫硫劑。為了確定最終方案,對這四種推薦脫硫劑的脫硫率進行比較分析,試驗推薦CaO65%-CaF230%渣系作為脫硫劑進行現(xiàn)場LF爐脫硫試驗。 在北方某鋼廠進行了LF爐內脫硫的工廠試驗,試驗鋼種為Q235和極低硫鋼
2、,系統(tǒng)分析了影響精煉過程中Ls的變化和渣-鋼間硫分配比Ls的因素。試驗表明:隨著鋼液中[%C]和[%Al]含量增加,渣鋼間的硫分配比Ls也相應增加;隨著精煉時間的延長,渣-鋼間硫的分配比也隨之增大;隨著爐渣堿度的增大、渣中CaO/Al2O3值的減少,渣中硫容量Cs的增大,渣-鋼間硫分配比Ls呈增大趨勢;在Q235鋼種精煉過程中,鋼-渣間硫分配未達到平衡態(tài)時,鋼中硫就能達到所要求的水平;對于極低硫鋼脫硫,從精煉開始到精煉結束,鋼-渣間硫分
3、配比越來越大,精煉結束時甚至遠大于用KTH模型計算所得的平衡時的Ls'值,熔渣中硫有向鋼液中擴散的趨勢。 對于低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼,鋼中[Al]s在0.02~0.05%,因此,控制LF爐鋼水中夾雜物的組成和形態(tài)是保證連鑄過程實現(xiàn)多爐連澆的關鍵。本文通過熱力學模型計算了低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼在煉鋼溫度下鈣處理生成低熔點的鋁酸鈣夾雜的條件;利用KTH模型計算了鋼液、夾雜成分與CaS夾雜析出之間的關系,計算結果表明:1823K下,鋼中[%Al]=0.0
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