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文檔簡介
1、三峽電站采用混流式機組,其轉輪葉片按“X”形設計,即所謂的負傾角葉片,這種形式的葉片對水頭和負荷變化的適應范圍廣,而且水輪機具有較高的平均效率,也能很好的防止葉片進水邊的脫流和空化,對高水頭、小開度工況有利。然而,影響混流式機組穩(wěn)定運行的因素非常復雜,某些因素目前還沒有獲得足夠的認識。此外,三峽機組是巨型機組,水體的固有頻率相對較低,容易激發(fā)產(chǎn)生水體共振。2003年8月6日,三峽左岸6號ALSTOM機組在過速試驗的關機過程中,當活動導葉
2、開度約為4%、轉速約為73rpm時,機組出現(xiàn)了強烈的異常振動現(xiàn)象。經(jīng)分析,振動的頻率是1.359Hz,其中渦殼內部水壓脈動最大峰峰值達500kPa,超過了試驗時總水頭(約68m)的一半。其他結構部件的振動雖然也有比較高的頻率存在,但都受到了1.359Hz的影響。還有一個值得注意的現(xiàn)象是,活動導葉開口之前的水體水壓脈動劇烈,而活動導葉開口之后的水體沒有發(fā)現(xiàn)明顯的水壓脈動。針對三峽機組的異常振動現(xiàn)象,供貨商ALSTOM公司采用Gibson法
3、估計出關機過程中流量的時間歷程,并認為是負流量導致了異常振動;哈爾濱大電機研究所通過模型試驗,得到了模型的全特性曲線,他們認為引起振動的原因,是水輪機從反水泵工況快速進入零流量,從而發(fā)生水錘現(xiàn)象所致。三峽機組在機小開度下的異常振動現(xiàn)象,對機組安全構成了極大的威脅,也是迄今為止尚未報道過的現(xiàn)象。目前的水輪機穩(wěn)定性理論尚無法作出解釋。雖然供應商給出了一個解釋,但是這個解釋的根據(jù)并不充分,也不能為業(yè)界一致認可。
本文對三峽機組小
4、開度異常振動現(xiàn)象進行了深入的研究,力圖揭示發(fā)生這個現(xiàn)象的原因。鑒于目前的模型試驗技術還不能模擬真機的動態(tài)特性,同時現(xiàn)場條件也不允許對真機的內部流動進行測量,本文在理論分析的基礎上,主要采用動態(tài)數(shù)值模擬的方法研究水輪機內部水壓脈動產(chǎn)生的機理。獲得了如下成果:首先,在研究方法方面,本文從網(wǎng)格生成、湍流模式、差分格式、時間步長控制以及輸出控制等方面探索并發(fā)展了一套行之有效的水力機械動態(tài)數(shù)值解析策略。其中湍流模式采用DES,差分選用TVD型的M
5、ARS格式,并以經(jīng)典的圓柱繞流問題進行了驗證。本文編寫了C++程序,將耗時長、占用磁盤空間大的過程分解為若干子過程,并使得這些子過程能夠自動的、穩(wěn)健的執(zhí)行。其次,作為上述解析策略的算例并擴展水力機械漩渦流穩(wěn)定性理論的內容,同時考慮到異常振動發(fā)生在小流量工況下,結合小流量下軸流泵和離心泵內的不穩(wěn)定漩渦流動,討論了混流式水輪機在小流量下的流動特征。得到的結論是:⑴軸流泵在一定流量下存在旋轉失速現(xiàn)象。當旋轉失速發(fā)生時,速度、壓力脈動的主頻低于
6、葉輪轉動的頻率,幅值遠大于設計流量下速度、壓力脈動的幅值。⑵離心泵在一定流量下存在失速現(xiàn)象,但并不意味著失速團一定會反向傳播。本文中,8葉片數(shù)的離心泵內出現(xiàn)了失速現(xiàn)象,失速團僅僅在相對穩(wěn)定的位置上繞葉片周期性脫落,沒有反向傳播;但當葉片數(shù)改為7,流量、網(wǎng)格拓撲結構等不變的情況下,失速團發(fā)生了緩慢的反向傳播。文中結合旋轉失速理論,認為在8葉片時,離心泵內4個失速團的發(fā)展程度是一致的,位置也是對稱的,因而缺乏“旋轉”起來的動力;而7葉片時,
7、雖然還是4個失速團,但它們的發(fā)展程度不一致,空間位置也不對稱,因而具有“旋轉”起來的動力。另外,文中還研究了7葉片時失速團的傳播規(guī)律,發(fā)現(xiàn)失速團是跳躍式的傳播,即從當前葉片傳播到第三個葉片,而不是相鄰的葉片。⑶小流量下的水輪機葉片背面發(fā)生流動分離,在所研究的模型下,每個葉片問的流動分離程度幾乎是一樣的,分離團既沒有失速,更沒有旋轉。結合軸流泵和離心泵的結論以及旋轉失速的機理,本文認為水力機械內部發(fā)生旋轉失速的條件之一是存在不穩(wěn)定的和不對
8、稱的流動分離團。但水輪機是收縮流道,流道內是順壓梯度,分離團通常是穩(wěn)定的,因此,水輪機中很難發(fā)生旋轉失速現(xiàn)象。第三,通過對三峽機組異常振動現(xiàn)象細節(jié)以及模型全特性曲線的深入分析,本文指出供貨商提出的負流量說和水錘說不能成立,提出了“水體共振”的觀點。最后,通過對三峽機組異常振動工況動態(tài)特性的模擬,證實了在所研究的工況下,水輪機內部確實存在著1.359Hz的頻率,并與實測結果保持一致。通過動態(tài)計算,還得到以下結果:①活動導葉表面靠近其開口的
9、下端存在局部高壓,活動導葉開口處沿其高度方向的流動是不均勻的?;顒訉~開口的下端存在回流,大部分流量從開口的上半部分流出到轉輪。這種流動特征表明,轉輪上半部分和下半部分的工作狀態(tài)是不一致的,轉輪上半部分是水輪機的制動工況,而下半部分則是反水泵工況。②活動導葉開口附近的區(qū)域存在明顯的1.359Hz的速度和壓力脈動,與異常振動的頻率吻合的非常好。經(jīng)分析,這種壓力脈動發(fā)源于活動導葉開口附近的區(qū)域。為了嚴格證明振動的原因就是水體共振,需要證明兩
10、點:其一,存在著一個頻率與1.359Hz相等的激振力;其二,振動體的固有頻率為1.359Hz。上述1.359Hz的脈動存在證明了第一點,但同時從邏輯上說明第二點也應該是成立的,最有力的證據(jù)是異常振動頻率就是1.359Hz。此外,根據(jù)動態(tài)計算的設置和上述結論,也否定了負流量和水錘的說法。③對活動導葉開口附近的單元進行統(tǒng)計分析,發(fā)現(xiàn)不論是速度脈動還是壓力脈動,主頻為1.359Hz的單元,在活動導葉中部它們的幅值取得最大值。因此,轉輪上半部分
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