m70銑床調試過程_第1頁
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文檔簡介

1、2010年12月11號華特天臺M70銑床調試過程客戶反映主要加工問題歸納有三類:1垂直側面光刀后出現(xiàn)異常紋路(附加工效果圖三張)2傾斜面光刀后出現(xiàn)異常紋路(附加工效果圖四張)3內腔拐角光刀后異常紋路(附加效果圖一張)以上問題的機床參數(shù)及PLC見“1號數(shù)據(jù)”.因客戶未保留加工程序,所以以上問題的加工程序無法附上。我11號到客戶現(xiàn)場后,對機床進行了重新調試優(yōu)化,未動機械部分,只是在機床參數(shù)及伺服優(yōu)化方面做調整,詳細過程如下:1備份機床參數(shù)及

2、PLC即1號數(shù)據(jù)。2.按機床上次的激光螺補數(shù)據(jù)設置2011和2012(1號數(shù)據(jù)中2011和2012均為0)XYZ2011G002018252012G012216283.因伺服電機運行中仍然存在一定異響,決定重新調節(jié)伺服電機濾波。清除223822462237設定值。2205在1號數(shù)據(jù)里三軸均為90,未達到HF302標準速度環(huán)增益值140。將2205按標準值140設定。電機開始嘯叫。根據(jù)驅動器診斷監(jiān)控數(shù)據(jù)重新設置三軸2238值,濾波深度0,

3、三軸速度環(huán)標準值下無但228322872288調整值采用。C.時間常數(shù)調整結果相關參數(shù)未變附加截圖一張。D.位置環(huán)第一次優(yōu)化與第二次優(yōu)化均以相同報警11號不知道怎么解決,故優(yōu)化失敗,附加報警時截圖6張。最終放棄位置環(huán)優(yōu)化E.丟步調整附加三軸截圖三張。F.丟步三調整,依次XY軸,YZ軸,XZ軸,然后再XY軸。附加截圖四張。G.后感覺不應該做丟步三,就將相關參數(shù)清除。第一次優(yōu)化后備份4號數(shù)據(jù)6,因第一次速度環(huán)優(yōu)化后數(shù)據(jù)未采用,故決定進行第二

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