布萊登汽封的使用_第1頁
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文檔簡(jiǎn)介

1、引進(jìn)型300MW汽封機(jī)采用布萊登汽封技術(shù)的可行性第六屆汽輪機(jī)年會(huì)2001.07引進(jìn)型300MW汽封機(jī)采用布萊登汽封技術(shù)的可行性國(guó)家電力公司熱工研究院(西安710032)劉安宋文希[摘要]自布萊登汽封技術(shù)在國(guó)內(nèi)應(yīng)用以來,對(duì)使用效果褒貶不一,本文針對(duì)布萊登汽封安裝在不同形式汽輪機(jī)上的應(yīng)用情況,闡述使用該技術(shù)所關(guān)注的問題和解決措施,并對(duì)在引進(jìn)型300MW汽輪機(jī)組上應(yīng)用該技術(shù)的可行性做了深入的分析,提出了安裝,運(yùn)行的參數(shù)指標(biāo),對(duì)引進(jìn)型300MW

2、汽輪機(jī)采用布萊登汽封,改善存在問題,有一定參考價(jià)值。[關(guān)鍵詞]汽輪機(jī)引進(jìn)型汽輪機(jī)300MW機(jī)組布萊登汽封改造前言前言隨積極地引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制和不斷深化改革,企業(yè)對(duì)依靠科技進(jìn)步,廣泛地采用各種先進(jìn)成熟技術(shù),提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,要求十分迫切。國(guó)產(chǎn)引進(jìn)型300MW汽輪機(jī)組,運(yùn)行中普遍存在高壓缸排汽高,軸封漏汽量大,夾層汽流影響汽缸上下溫度,高壓缸效率低。不同電廠在大修中揭缸檢查發(fā)現(xiàn),汽缸存在永久變形,結(jié)合面漏汽,通流徑向汽封磨損嚴(yán)重,汽缸螺栓出現(xiàn)松弛

3、或斷裂等問題,影響機(jī)組安全性和經(jīng)濟(jì)效益,從而引起用戶的關(guān)注。由于該型汽輪機(jī)結(jié)構(gòu)的特殊性,作為解決上述問題的重要技術(shù)措施之一,對(duì)能否采用布萊登汽封和該技術(shù)使用情況以及用戶所關(guān)注的問題進(jìn)行探討。1該技術(shù)使用情況該技術(shù)使用情況該結(jié)構(gòu)形式汽封是在1987年由GE公司雇員RonBron提出并完成設(shè)計(jì)制造,且取得ABE專利。據(jù)《PowerEngineering》1989.5刊物報(bào)導(dǎo)[1],該汽封在1987年對(duì)不同結(jié)構(gòu)和容量的5臺(tái)機(jī)組,1988年40

4、臺(tái),1989年80余臺(tái)機(jī)組進(jìn)行過改進(jìn)。使用后,由于用戶反映效果明顯,以至現(xiàn)在國(guó)外一些較大的汽輪機(jī)制造廠采用該技術(shù)。如國(guó)內(nèi)進(jìn)口機(jī)組中,大連電廠3號(hào)、丹東電廠1號(hào)350MW機(jī)組等。1994年國(guó)內(nèi)有關(guān)部門引進(jìn)該項(xiàng)技術(shù),1995年9月在首陽山電廠2號(hào)200MW機(jī)組大修首次采用,1995年11月2日該機(jī)組大修后一次啟動(dòng)并網(wǎng)成功。為檢驗(yàn)使用效果,1997年1月11日由原電力部安生司組織十六個(gè)單位對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)揭缸檢查,當(dāng)時(shí)該機(jī)組大修后已運(yùn)行9618h

5、,完成發(fā)電量16.2億KW.h,共經(jīng)歷啟、停6次,其中冷態(tài)2次,熱態(tài)4次,沒有發(fā)生汽封發(fā)面的故障和異常,汽輪機(jī)的振動(dòng)、脹差、軸向位移等數(shù)據(jù)均正常。組織及參加單位,對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)揭缸檢查結(jié)果和結(jié)論形成了紀(jì)要。確引進(jìn)型300MW汽封機(jī)采用布萊登汽封技術(shù)的可行性第六屆汽輪機(jī)年會(huì)2001.073.1冷態(tài)啟動(dòng)差脹大根據(jù)該汽封工作原理,在啟動(dòng)和初始負(fù)荷階段,汽封在彈簧作用下,處于全開位置,此時(shí)間隙在最大值,汽封漏汽量大,轉(zhuǎn)子加熱快,而汽缸加熱跟不上,易出

6、現(xiàn)正差脹大。尤其是國(guó)產(chǎn)200、125MW等型機(jī)組,原設(shè)計(jì)軸向間隙小,若暖機(jī)時(shí)間安排不當(dāng),易出現(xiàn)正差脹超限問題。在現(xiàn)已實(shí)施該技術(shù)改造的機(jī)組中,以200MW機(jī)組最早且臺(tái)數(shù)最多,其最初的指導(dǎo)思想是防止啟、停中汽封間隙小,易產(chǎn)生碰磨而造成彎軸事故。所以設(shè)計(jì)上將開啟間隙設(shè)計(jì)到3~4mm,開啟間隙愈大,完全關(guān)閉的初負(fù)荷就愈高,若暖機(jī)時(shí)間不足,在機(jī)組冷態(tài)啟動(dòng)時(shí),易造成啟動(dòng)和初負(fù)荷階段差脹大。3.2運(yùn)行中關(guān)不住在對(duì)所調(diào)查了解的機(jī)組中,確實(shí)出現(xiàn)有些單位在

7、仿造該技術(shù)改造的機(jī)組,如開封125MW、荊門200MW機(jī)組和新疆地區(qū)的幾個(gè)100MW和50MW機(jī)組出現(xiàn)運(yùn)行中汽封不能閉合。并且是大修后首次啟動(dòng)后一直關(guān)不住,從揭缸檢查發(fā)現(xiàn),主要是加工尺寸,彈簧質(zhì)量和安裝工藝等存在問題?,F(xiàn)已改進(jìn)的機(jī)組,除上述機(jī)組外,從運(yùn)行中各缸的效率來分析,如首陽山的電廠200MW機(jī)組,ABE公司在改前揭缸時(shí)進(jìn)行汽道評(píng)估,結(jié)論為高壓缸效率可提高3.8個(gè)百分點(diǎn),大修后試驗(yàn),高壓缸效率實(shí)際提高了4個(gè)百分點(diǎn)。又如外高橋300M

8、W機(jī)組汽封改進(jìn)后,高壓缸排汽溫度下降5℃左右,經(jīng)一年多運(yùn)行,現(xiàn)中壓缸效率仍保持在92%左右。新海、焦作、新余等電廠反映大修前油中帶水嚴(yán)重,現(xiàn)油中帶水問題基本消除??梢宰C明,正常運(yùn)行中該汽封處在正常閉合位置。否則,高、中壓缸排汽溫度會(huì)較高,缸效率會(huì)降低。3.3運(yùn)行中汽封閉合后,啟、停機(jī)時(shí)打不開用戶擔(dān)心若因汽水品質(zhì)差,通流積垢嚴(yán)重,若經(jīng)較長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,停機(jī)過程汽封不能打開,機(jī)組再次啟動(dòng)因間隙較小而出現(xiàn)動(dòng)靜碰磨,可能產(chǎn)生振動(dòng)。通過對(duì)改后在運(yùn)行

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