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文檔簡介
1、提高甲醇產量降低天然氣單耗的研究與應用摘要:針對甲醇裝置甲醇產量低、天然氣單耗高的問題進行了研究,通過Hysys模型進行數(shù)據(jù)擬合等,從合成反應溫度、氣量分配,轉化反應水碳比、熱量回收等方面進行了研究,制定并實施優(yōu)化操作,提高裝置產量和降低單耗。關鍵詞:甲醇合成Hysys水碳比單耗吐哈油田甲醇廠24萬噸年甲醇裝置是在原8萬噸年甲醇裝置基礎上改擴建而成,于2006年10月投產。裝置以天然氣為原料,采用純氧二段轉化工藝制取甲醇合成氣,通過魯齊
2、低壓合成生產工藝生產甲醇。裝置擴建時保留原8萬噸年合成裝置,并增加了一套16萬噸年合成裝置。裝置投產后將產量、能耗等指標與設計值進行對比分析,存在甲醇產量僅為設計值90%、噸甲醇天然氣耗量超標11%的問題,本文就此展開研究和應用。一、原因分析通過對甲醇產量、天然氣消耗等指標與設計值進行對比分析,我們認為工藝生產過程中存在以下問題。1.甲醇產量未達到設計指標一是2#合成催化劑處于使用末期,合成反應溫度偏低,使得甲醇收率偏低。二是由于2#合
3、成水冷器因換熱效果差,降低了循環(huán)氣量。三是由于二段爐出口溫度低,合成氣有效組成不佳,甲醇合成收率因此偏342870Nm3h,我們研究了汽包蒸汽溫度和氣量分布對甲醇產量的影響,詳細結果見下表。2.甲醇天然氣單耗高通過研究生產甲醇過程中消耗天然氣的情況,我們發(fā)現(xiàn),裝置運行中存在三個方面的問題2.1轉化工藝氣中CO和CO2組成比例較設計值有偏一段轉化水碳比值偏高,氫碳比較設計高。水碳比高的不利影響:一是過多的蒸汽會增加系統(tǒng)的阻力。二是過多的蒸
4、汽會使總的天然氣消耗量增加的。三是過高的水碳比增加了系統(tǒng)蒸汽冷凝的負荷。2.2一段爐排煙溫度高于設計指標約10℃,熱損失大由于一段爐對流段鍋爐給水預熱盤管流量偏低,一段爐煙氣余熱沒有充分利用。2.3中壓蒸汽放空回收量較大,造成蒸汽浪費經(jīng)過現(xiàn)場調研發(fā)現(xiàn),蒸汽放空壓力調節(jié)閥現(xiàn)場閥位比DCS顯示閥位大10%以上。放空量約3th,需要消耗約300Nm3h天然氣。二、優(yōu)化措施1.提高甲醇產量根據(jù)研究結果,我們針對甲醇產量偏低狀況,采取了以下措施:
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