鋼中的氧_第1頁
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1、1鋼中的氧——鋼潔凈度的量度煉鐵是一個還原過程。高爐內加入還原劑(C、CO)把鐵礦石中的氧(Fe3O4、Fe2O3)脫除,使其成為含有C、Si、Mn、P、S的生鐵。煉鋼是一個氧化過程。把純氧吹入鐵水熔池,使C、Si、Mn、P氧化變成不同碳含量的鋼液。當吹煉到終點時,鋼水中溶解了過多的氧,稱為溶解氧[O]D或a[O]。出鋼時,在鋼包內必須進行脫氧合金化,把[O]D轉變成氧化物夾雜,它可用[O]I表示,所以鋼中氧可用總氧T[O]表示:T[O

2、]=[O]D[O]I出鋼時,鋼水中[O]I→0,T[O]→[O]D;脫氧后:根據(jù)脫氧程度的不同[O]D→0,T[O]=[O]I。因此,可以用鋼中總氧T[O]來表示鋼的潔凈度,也就是鋼中夾雜物水平。鋼中T[O]越低,則鋼就越“干凈”。為使鋼中T[O]較低,必須控制:(1)降低[O]D:控制轉爐終點a[O],它主要決定于冶煉過程;轉爐采用復吹技術和冶煉終點動態(tài)控制技術可使轉爐終點氧[O]D控制在(400~600)106范圍。(2)降低夾雜物

3、的[O]I:控制脫氧、夾雜物形成及夾雜物上浮去除——夾雜物工程概念(InclusionEngineering)。隨著爐外精煉技術的發(fā)展,鋼中的總氧含量不斷減低,夾雜物越來越少,鋼水越來越“干凈”,甚至追求“零夾雜物”,鋼材性能不斷改善。1970~2000年鋼中T[O]演變,由于引入爐外精煉,對于硅鎮(zhèn)靜鋼,T[O]可達(15~20)106,對于鋁鎮(zhèn)靜鋼,T[O]可達到1680℃時,終點[O]D明顯增加。(3)終渣(FeO)當終點[C]=0

4、.02%~0.06%時,終點渣中(FeOMnO)為14%~24%,而終點[O]D波動較大。(4)氧耗量終點[C]=0.02%~0.06%,氧耗量在48~58m3t之間,而終點[O]D波動在(400~1400)106。說明終點[C]越低(或后吹),吹入氧主要用來氧化鐵,使渣中FeO大增,同時增加了終點[O]D。(5)轉爐終點[O]D預報模型根據(jù)確定的控制變量,采用多元回歸分析,得到轉爐終點氧含量預報模型:[O]D=3712.92316.3

5、83[C]iron248.706[Si]iron1014.045[Mn]iron3523.575iron1.221Tiron1.254Rscrap18.057[C]end2640.148[Mn]iron3523.575end3.749Tend3.55102Q8.917(FeO)預報結果:預報值與實測值相對誤差在(11.3%~11.8%)由以上統(tǒng)計方程可知,在鐵水成分和吹煉制度一定的條件下,要降低轉爐終點[O]D,必須準確控制好以下參數(shù):

6、①控制[C]end≥0.035%;②控制終點溫度在1640~1680℃;③渣中(FeOMnO)在14%~18%;④提高轉爐終點碳和溫度的命中率,杜絕后吹;⑤強化復吹效果(尤其是對低碳鋼)[C]end=0.02%~0.05頂吹終點[O]D=(700~900)106[C]end=0.02%~0.05復吹終點[O]D=(250~600)106采用動態(tài)控制,提高轉爐[C]和溫度的雙命中率,減少后吹,加強濺渣護爐后高爐齡的復吹效果是降低轉爐終點[

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