堿渣脫除煙氣中SO-,2-制備亞硫酸鈉的研究.pdf_第1頁
已閱讀1頁,還剩42頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、制硫酸煙氣和鋅冶煉煙氣是制硫酸和鋅精礦沸騰焙燒所產生的煙氣,煙氣中含有一定的SO2和SO3,若直接排放,將造成大氣污染,對周圍的環(huán)境和人民的生命安全帶來危害。利用水合肼副產的堿渣吸收煙氣中的SO2和SO3,吸收后的尾氣能達到排放標準,并生產出了合格的亞硫酸鈉產品。既解決了由于煙氣排放而引起的環(huán)境污染問題,又綜合利用回收了資源,開發(fā)了產品,產生了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。
   本研究充分利用現(xiàn)場資源,所有原料不需外運,治理煙氣,

2、開發(fā)產品。與傳統(tǒng)的煙氣吸收不同的是,本研究用堿渣代替氨水作吸收劑,生產亞硫酸鈉產品,合理利用了資源。
   用堿渣吸收制硫酸煙氣,探討吸收液的pH值、液氣比、吸收反應溫度、堿液比重對SO2吸收效率(或脫硫效率)的影響、中和液pH值對產品質量的影響和SO3的含量對亞硫酸鈉產品的影響。實驗結果表明:制硫酸煙氣吸收采用自行設計的旋流板塔,吸收塔采用氣液逆流吸收,堿液用泵循環(huán)工藝,可防止塔堵塞,運行狀況良好。吸收堿液比重控制在1.25左

3、右,中和液pH值控制在6.0~7之間、液氣比控制在3.8:1000、吸收溫度為室溫時吸收效果較好,吸收后的尾氣可以達到排放標準。中和液的pH值控制在6.0左右時可生產出合格的亞硫酸鈉產品。
   用堿渣吸收鋅冶煉煙氣,探討吸收液的pH值、液氣比、吸收反應溫度、堿液比重對SO2吸收效率(或脫硫效率)的影響、中和液pH值對產品質量的影響和SO3的含量對亞硫酸鈉產品的影響。實驗結果表明:原料煙氣中SO3含量偏高或SO2含量偏低,都會導

4、致產品中硫酸鈉含量偏高;前者直接生成硫酸鈉,后者導致吸收時間過長,造成吸收過程亞硫酸鈉被氧化為硫酸鈉。在鋅冶煉煙氣吸收前加一道酸洗工序,用來降低煙氣中SO3的含量,提高煙氣中SO2的含量。通過酸洗后,SO3的含量由原來的0.031%降為0.0246%,而SO2的含量由原來的0.19%提高到0.665%。吸收堿液比重控制在1.25左右,中和液pH值控制在6.0~7之間、液氣比控制在3.8:1000、吸收溫度為室溫時吸收效果較好,吸收后的尾

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論