提高SCR反應效率的煙氣溫度優(yōu)化調(diào)整技術(shù)研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、國內(nèi)燃煤電站實際應用SCR(選擇性催化還原)煙氣脫硝技術(shù)過程中,經(jīng)常出現(xiàn)中、低負荷下SCR反應器入口煙溫低于SCR催化劑的最佳反應溫度窗口,嚴重時甚至低于正常反應溫度等問題,導致SCR反應器運行效率明顯偏低,嚴重影響鍋爐的脫硝效率、NOx排放濃度和氨逃逸率,同時氨逃逸率增加還會引起空預器的堵灰問題。因此,需要在不影響鍋爐整體運行下,有效提高SCR反應效率,維持SCR催化劑的較高活性,保證原SCR反應器系統(tǒng)高效穩(wěn)定運行的同時,解決空預器堵

2、灰隱患。
  本文以某重點地區(qū)燃煤電站300MW機組作為研究對象,從工程應用角度出發(fā),尋求開發(fā)提高SCR反應效率的煙溫優(yōu)化調(diào)整技術(shù)。
  本文首先提出了四種不同煙溫調(diào)整方案,并最終優(yōu)化選擇了高溫煙氣旁路方案作為煙溫控制方案,其旁路煙氣份額最大為20%;同時,創(chuàng)新性地提出了SCR省煤器,用于解決高溫煙氣旁路帶來的排煙溫度升高的不利影響,并通過熱力計算確定了SCR省煤器面積(原省煤器面積的40%)。
  對高溫煙氣旁路與S

3、CR省煤器聯(lián)合布置方案進行了詳細的模擬計算,結(jié)果表明,在最低煙溫工況下,SCR入口煙溫可調(diào)節(jié)達到接近340℃,排煙溫度略有增加;在最高煙溫工況下,SCR入口煙溫不需調(diào)節(jié),排煙溫度可降低6.1℃。
  高溫煙氣旁路與SCR省煤器聯(lián)合布置煙溫協(xié)調(diào)優(yōu)化方案基本實現(xiàn)了全運行工況下SCR入口煙溫在340℃以上的催化劑高效運行需求,排煙溫度在更小、更優(yōu)化的范圍內(nèi)變化??傮w上排煙溫度呈下降趨勢,鍋爐負荷越高排煙溫度下降幅度越大,假設全年平均負荷

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