2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、4 2東北 電力技 術(shù) 2 0 1 0 年 第4 期G G H堵灰原 因分析及處理 An a l y s i sa n dP r o c e s s i n go nGGH As hP l u g g i n g況延 良( 徐州發(fā) 電有 限公 司,江蘇徐州 2 2 1 1 6 6 )摘要 : 對 G G H ( 煙氣再熱器)投產(chǎn) 以來的運行情況和期 間發(fā)生的典型事件 進行綜合分析 ,查 找 G G H堵灰 的原因 , 探 討解 決的

2、途 徑和方法 ,并對脫 硫裝置 的運行 、維護 、管理工作提 出了幾點建議 。關(guān)鍵詞 : G G H ;F G D; 綜合分析 ;途徑 ; 方法 [ 中圖分類號 ] X 7 0 1 . 3 ; T K 2 2 4 . 93[ 文獻標 志碼 ] B[ 文章 編號] 1 0 0 4 — 7 9 1 3 ( 2 0 1 0 )0 4— 0 0 4 2 — 0 3G G H 是 石 灰 石一石 膏 濕 法 煙 氣 脫 硫 工 藝 ( F G D

3、 )典型布置方式中最重要的設(shè)備之一 。其作 用一是降低原煙氣溫度 ( 從原煙氣中吸收熱量 ) 。原煙氣經(jīng)過 G G H后溫度降至 9 5℃左右 ,可有效防 止高溫煙氣進人吸收塔對設(shè)備及 防腐層造成破壞 ;可使吸收塔內(nèi)煙氣達到利于吸收 s O的溫度 ,提高 脫硫效率;煙氣與循環(huán)漿液換熱量減少 ,耗水量降 低 。二是提高凈煙氣溫度 ( 吸收 G G H蓄熱元件 的熱量) 。飽和的清潔煙氣通 過 G G H加熱后 ,溫度 達到 8 0℃左右時

4、可起 到 4個方面的作用 :煙氣的自 拔能力提高,增強 了煙氣 中污染物的擴散 ;煙氣 水霧量減少 ,降低了排煙的可見度;避免煙囪降落 液滴 ;吸收塔下游的煙道和煙囪的腐蝕能力大大降 低。大量運行實踐表 明,G G H運行中的主要故 障 是換熱元件的堵灰和腐蝕問題 。特別是 G G H形成 的堵灰 ,運行 中如果不能得到有效控制 ,不但影響F G D的安全、經(jīng)濟運行 ,而且 限制鍋爐負荷 ,影 響發(fā)電機組的安全 、經(jīng)濟運行。因此 ,分析

5、 G G H的運行狀況 ,研究 G G H堵灰規(guī)律并采取措施予 以處理 ,確保 G G H安全 、穩(wěn)定運行十分必要。1GG H 堵灰情況 徐州電廠 7 號 、 8 號爐煙氣脫硫系統(tǒng)改造工程 采用石灰石一石膏濕法煙氣脫硫工藝 、兩爐一塔 制,用來處理 2臺 2 2 0M W 機組的鍋爐 1 0 0 %煙氣 量,脫硫裝置脫硫率高于 9 5 % ,2 0 0 6年 1 0月 2 1日 系統(tǒng)整組啟動 , 2 71 3F G D1 6 8h 試運

6、行結(jié)束移 交生產(chǎn) 。G G H原煙氣側(cè)、凈煙氣側(cè)差壓逐漸增大 ,投運后僅 1 個月,G G H單側(cè)差壓由 5 0 0P a 上升為 8 0 0~9 0 0P a 。后來逐漸增大 ,最大時達 13 0 0P a ,單機運行負荷只能帶 1 5 2M W。蒸 汽吹掃、在線高 壓水沖洗均未遏制差壓上升 。2 0 0 7年 l 2月 2 71 3F G D被迫停運轉(zhuǎn) 大修 ,撤 出了 G G H 的換熱元件 ,G G H空殼運行??諝み\行造成水耗

7、量 增大,排煙 含濕量增加 ,煙道和煙 囪加劇腐蝕 ( 煙囪內(nèi)壁凝 結(jié)水 p H值為 1 . 7~2 . 4 ) ,于 2 0 0 8 年 6 月 1 3日 恢 復 G G H的換熱元件 。對 G G H吹灰系統(tǒng)進行適當改 進 ,調(diào)整了運行參數(shù) 和運行方式 ,G G H堵灰問題 有所緩解 。2 0 0 9 年 6 月再度惡化而轉(zhuǎn)檢修。2G G H 堵灰原 因2 . 1 原煙氣含塵量超限 原煙氣含塵量是 由電除塵器 出口含塵濃度決 定。7

8、號 、 8 號爐所 配套的四電場靜電除塵器設(shè)計 主要參數(shù)為 :煙氣流通截 面 1 5 1 。 2m,處理煙氣 量 6 8 70 3 71 T I/ h ,煙氣溫度為 1 4 0℃,除塵效率 ≥9 9 %,出口含塵濃度為 1 8 0m s / N m。分別于 1 9 8 5年 1 2 月 61 3、1 9 8 7年 1 1 月 1 6日投產(chǎn),已運行 2 0多年,出 口含塵濃 度超過 設(shè)計值 ,為 2 2 0~ 2 5 0m s /N m,

9、甚至更高。2 0 0 4年 6月 ,8號爐電除塵 器大修后 2 0 0M W 負荷時的試驗結(jié)果 :除塵效率為 9 9 . 1 6 % ,煙塵排放濃度為 2 3 0 . 4 3m g / N m。實 際 運行情況表明,電除塵運行一段時間后除塵效率下 降。當有電場故障時煙塵排放濃度更高,某時段監(jiān) 測到 F G D原煙氣煙塵濃度達 5 0 0m g / N m( 設(shè)計值 2 1 0m s /N m 。 ) 。電除塵器煙 塵排 放濃度 超標 的

10、原 因: 7號機組于 1 9 9 9年 2 月 、 8號機組于 2 0 0 0年 2月分別進行增容改造 ( 2 0 0M W 增加到 2 2 0M W) ,增加了2 0M W 負荷 ,其中 1 0M W 是有煤 出力,使 電除塵器處理煙氣量增大 ,而電除塵器煙氣流通截 面并沒有進行相應的增容 ;電除塵器運行年限長 、設(shè)備老化 ,除塵效率降低 ;燃煤品種變化較大,灰 東北 電力技術(shù) 2 0 1 0 年第4 期吸收塔的漿液密度、液位 、p

11、 H值 、除霧器沖洗頻 率 、G G H的沖洗方式 、沖洗頻率 、高壓水 沖洗的 時機等都要在運行實踐 中逐漸摸索。檢修 管理方 面 ,消缺的及時性 ,機務 、電氣、熱控專業(yè)之間的 協(xié)調(diào)配合 , 備 品備件保障、生產(chǎn)廠家的技術(shù)支持等 都影響 G G H運行。3 解決 GG H堵灰的措施 3 . 1 吹灰系統(tǒng)改造 a .在 G G H下部加裝 1 套吹灰器 ,于 2 0 0 8年 9月 5日安裝 調(diào)試后投運 ,與上部 吹灰器 同時工 作。

12、b .吹掃蒸汽管路改造。吹灰汽源蒸汽管道由0 5 7 × 3 . 5m m改為 O1 0 8 × 4 . 5m m,其通流能力是 管路改造前的 4 倍 ;蒸汽吹灰進 口門前疏水改為 自動疏水 ,以改善管路疏水效果 ,提高吹灰蒸汽的初 始溫度。3 . 2 完善監(jiān) 控手 段 a .在蒸汽吹灰器本體閥門前加裝蒸汽溫度測 點 ,并將溫度 、壓力 、流量信 號引 入 D C S監(jiān) 視 ,便于吹灰前及吹灰過程 中監(jiān)視蒸汽參數(shù)。b

13、 .在 7號、8 號爐原煙氣 C E M S系統(tǒng)加裝粉 塵測量裝置 ,將粉塵測量信 號引入 D C S系統(tǒng) ,并 作為報警信號。當粉塵濃度大于 2 0 0m g / N m時報 警 ,提醒運行人員檢查靜電除塵器的工作狀況。3 . 3 運行控制參數(shù)調(diào)整 a .蒸汽吹掃。每 4h吹掃 1 次 ,先上后下 ,上下部吹灰器交替運行 。蒸汽吹掃前充分疏水 ,提 高吹灰蒸汽的初始溫度 ,避免汽水混合物沖洗造成 堵灰 、磨損、腐蝕等。b .在線高壓

14、水 沖洗。沖洗 壓力 為 1 2M P a ,每月沖洗 1 次。當 G G H壓差大于 9 0 0P a 時立即啟動高壓水沖洗。高壓水 沖洗完畢啟動蒸汽吹掃進行 干燥 ,以防 G G H換熱元件二次積灰。e .除霧器沖洗。每 4h吹掃 1 次。當除霧器 壓差大于 2 0 0P a時適 當增加沖洗頻次。正常運行 沖洗一級下 、 上層及二級下層 。二級上層沖洗只在 煙氣系統(tǒng)停用后或特殊情況下進行 ,以降低凈煙氣 濕度 。d .在保證脫硫效率

15、和石膏品質(zhì)的前提下 ,吸 收塔液位運行范 圍由 l 0 . 8 3~ 1 1 . 8 3m 調(diào)整為 l 0~ 1 1m 。吸收塔 漿 液密 度運 行范 圍 由 11 2 0~11 6 0k g / m降為 10 8 5~ 11 2 0k g / m。3 . 4 建立完善化學監(jiān)督制度 每天化驗石灰石粉的品質(zhì) 、吸收塔漿 液成分 、密度 、 石膏品質(zhì)等 ,及時反饋給運行部 門。4 幾點建議 a .盡快進行 “ 脫硫系統(tǒng)運行優(yōu)化試驗” 。通

16、過試驗得到脫硫裝置各 主要系統(tǒng) ( 特別是 G G H )在不 同工況下的最佳運行參數(shù)控制范圍,指導運行 人員做好 F G D安全經(jīng)濟運行 。b .重新選擇 吹灰汽源點 ,使 吹灰蒸汽 的壓 力 、溫度符合設(shè)計要求 ( 0 . 9M P a 、 3 4 0℃) ,以解 決蒸汽壓力偏高、溫高偏低對 G G H換熱元件和吹 灰器帶來的不利影響。新的汽源點取 自汽輪機三級 抽汽,設(shè)計工況下 的參數(shù)為壓力 1 . 2 6M P a 、溫度 4

17、5 5o C 。取消蒸汽管 道上減壓 閥后 比照原來 的壓 降 、溫降,到達吹灰器本體前的蒸汽壓力能滿足設(shè) 計要求 ,如果蒸汽溫度稍高,可適當噴水減溫滿足 設(shè)計要求。c .在外部條件許可時盡量采購設(shè)計煤種。加 強靜 電除塵器的維護,保持設(shè)備的健康水平 ,提高 除塵效率 ,降低脫硫系統(tǒng)人 口煙塵濃度。消除上游 設(shè)備的漏風點 ,減少進入脫硫系統(tǒng)的煙氣流量。d .提高對 F G D重要性的認識 。將脫硫系統(tǒng) 設(shè)備納入正常機組大小修范圍,做到脫

18、硫系統(tǒng)設(shè)備 運行 、 維護 、檢修與機 、電 、爐同等要求。計劃檢 修結(jié)束或非計劃停運消缺后 ,增加質(zhì)量監(jiān)控簽證程 序 ,對檢修 、消缺質(zhì)量進行監(jiān)督。日常維護強化消 缺的及時性 ,提高消缺質(zhì)量 ,保證備品備件供應 ,協(xié)調(diào)好外協(xié)單位的技術(shù)支持。確保主設(shè)備健康投入 運行 , 儀器 、儀 表等監(jiān)視 、調(diào)節(jié)設(shè) 備要齊 全、完 好 、準確 。如 p H計 、密度計 、壓力變送器 、溫度 計 、C E M S 等。e .強化脫硫運行 、 維護人員的

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