上海鍋爐廠30.5—v—450型ggh導向軸承故障及處理_第1頁
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文檔簡介

1、<p>  上海鍋爐廠30.5—V—450型GGH導向軸承故障及處理</p><p>  摘要:本文介紹了上海鍋爐廠30.5-V-450型GGH導向軸承故障和處理過程,分析故障原因,對同類設備的維護和管理人員有一定的指導意義。 </p><p>  關鍵詞:GGH 導向軸承 故障 處理 </p><p><b>  0 引言 </b>

2、</p><p>  氣一氣換熱器(Gas Gas Heater),簡稱GGH,是脫硫系統中主要裝置之一,通常有蓄熱式和非蓄熱式兩種形式,設置GGH后可提高煙氣排煙溫度和抬升高度,降低污染物落地濃度,降低系統水耗,明顯減輕濕法脫硫后煙囪冒白煙的問題。 </p><p>  GGH是事發(fā)脫硫系統的主設備之一,其重要性也不言而喻,設置有GGH的脫硫系統,如GGH故障停運,則旁路擋板動作,整個脫

3、硫系統退出運行,因此,保證GGH安全穩(wěn)定運行,是保證脫硫系統安全穩(wěn)定運行的基礎。 </p><p><b>  1 設備情況 </b></p><p>  三河電廠一期脫硫屬于改造項目,在原有2×350MW燃煤機組上加裝兩套石灰石-石膏濕法煙氣脫硫系統,主體工程采用德國比曉夫噴淋塔,一爐一塔,分別設有增壓風機和GGH,鍋爐尾部煙氣增壓風機進入GGH原煙氣側,

4、經GGH降溫后進入吸收塔,脫硫后的煙氣由GGH凈煙氣側經GGH升溫后通過煙囪排向大氣。GGH使用上海鍋爐廠設計生產的30.5-V-450型兩分倉回轉式煙氣加熱器,配套高壓水沖洗、蒸汽吹灰。#1、2機組脫硫系統分別于2007年6月和7月正式投入運行。 </p><p>  GGH采用圍帶傳動方式,使用SGW29-100減速機,主輔傳動公用,主傳動時轉速1.05rpm,輔傳動時轉速0.51rpm,導向軸承使用SKF-

5、23060 CCK/W33雙列向心球面滾子軸承,支承軸承使用SKF-29488E推力向心球面滾子軸承,導向軸承和支承軸承均采用油浴潤滑方式,導向軸承配置OCS-3A型稀油站,支承軸承配置OCS-4型稀油站,稀油站均配置3GR25×4~0.8/10三螺桿泵和SPL-25F-Z型網片式油過濾器,支承軸承另配置GCIA-0.8型列管式油冷卻器。 </p><p><b>  2 故障情況 </

6、b></p><p>  2010年3月13日凌晨1:10左右,#2GGH主電機電流開始波動,且波動范圍逐漸增大,檢修人員就地檢查未發(fā)現異常,至3月13日12:32,電流繼續(xù)波動,切至輔電機運行,輔電機電流也有較大波動,3月14日凌晨0:30,#2GGH切回主電機運行,電流繼續(xù)波動,波動幅度達到3A。由于未查出原因,后維持現狀運行,波動逐漸減小,至3月15日10:00,啟動#2機組高壓水沖洗時,電流再次出現

7、較大波動。2010年3月20日,借助#2GGH換熱元件沖洗機會,對#2GGH換熱元件內部進行檢查,未發(fā)現明顯異常。 </p><p>  2010年5月,#2機組C級檢修期間,在對#2GGH導向軸承進行換油檢查時,打開#2GGH上軸承觀察孔,發(fā)現軸承端部鎖緊壓蓋三條螺栓全部折斷,導向軸承整體上竄,轉子軸上部失去定心作用,軸頭晃動導致軸端磨損嚴重。進一步檢查,將導向軸承從上部取出,發(fā)現介于軸和軸承內圈之間的油室擋圈

8、磨損嚴重,磨損的鐵屑進入油室,導致潤滑油污染嚴重,同時,由于油室擋圈磨損,潤滑油大量泄漏。 </p><p>  GGH內部檢查,發(fā)現GGH原煙氣側轉子向上偏斜,凈煙氣側向下偏斜,導致原煙氣側周向密封磨損嚴重, </p><p><b>  3 原因分析 </b></p><p>  上海鍋爐廠30.5-V-450容克式煙氣加熱器,導向軸承采取

9、軸頭錐形配合、軸端壓緊的方式與軸固定。如圖3所示,此種設計要求錐形面的配合精度很高,軸頭(10)和錐形套(3)之間不能存在間隙,這樣,在運行過程中,軸頭與錐形套之間雖有晃動趨勢,但由于沒有間隙而不會產生晃動,固定鎖緊壓蓋(1)的螺栓(11)只受軸向拉力。 </p><p>  由于設計安裝質量不良,導致錐形套和軸頭之間存在間隙,運行中由于受轉子偏斜力的作用,軸頭在錐形套之間形成晃動,如此一來,轉子所受偏斜力集中到

10、鎖緊壓蓋螺栓上,形成巨大的剪切力,導致螺栓折斷,而螺栓折斷又導致錐形套與軸頭鎖緊失效,配合面間隙加大,軸頭晃動加劇,在向上分力的作用下,錐形套連同軸承整體逐漸上移,軸和錐形套脫離,軸在錐形套內轉動,軸承不再轉動。隨著軸的晃動量越來越大,軸頭與錐形套之間磨損嚴重,同時偏斜的軸與錐形套內圈的油室擋圈(4)發(fā)生磨損,導致油室漏油,以上所有磨損的鐵屑均進入潤滑油系統,對油系統形成污染。 </p><p><b>

11、;  4 處理過程 </b></p><p>  2010年5月,利用#2機組C修機會,對導向軸承油室進行清理,重新加工油室擋圈并進行焊接,對軸承室、軸承和油管路進行清理,用100T液壓千斤頂對轉子偏斜進行調整,轉子調正后,更換新的高強螺栓對軸和固定鎖緊壓蓋進行重新壓緊連接。C修結束后,#2GGH隨系統一同啟動。啟動初期電流波動有所緩解,但6月9日凌晨開始,#2GGH電流再次出現波動,至6月12日,波

12、動最大值達5A。 </p><p>  2010年6月13日,打開#2GGH上軸承觀察孔檢查軸承運行情況,發(fā)現固定鎖緊壓蓋的螺栓再次折斷,轉子主軸偏斜,油室擋圈磨損嚴重,新換的潤滑油有較多鐵屑等雜質。由于GGH無法停運檢修,且電流波動未影響GGH安全運行,因此決定將導向軸承更換為脂潤滑,維持運行。 </p><p>  2011年10月,利用#2機組C級檢修的機會,對#2GGH導向軸承組件

13、進行整體更換,同時更換GGH換熱元件和三向密封。在原軸頭和軸磨損嚴重,無法短期在線修復的情況,通過在軸上焊接一個加工精密的軸套,軸套外部與軸承內圈配合,鎖緊壓蓋通過一個圓筒形軸套將軸承固定在軸承室內,軸承油浴潤滑改為脂潤滑,取消稀油站系統。改造后軸承組件消除了錐形套轉移給鎖緊壓蓋螺栓的剪切力,轉子偏斜力通過軸承內圈,均勻的施加在滾子軸承上,有效防止了鎖緊壓蓋螺栓折斷和軸承上移。通過改造后的#2GGH啟動后電流平穩(wěn),軸承運行穩(wěn)定,溫度正常

14、,無異音。 </p><p><b>  5 結束語 </b></p><p>  5.1 當GGH電流發(fā)生異常波動時,首先應該想到軸承和減速箱等外部部件,當確信外部部件運行正常無故障時,再考慮停運GGH進行內部檢查。 </p><p>  5.2 通過軸頭錐形鎖緊的軸承組件,在轉子偏斜力大,配合面誤差大,制造和安裝精度不夠的情況下,易發(fā)生螺栓

15、折斷事故,設備正常運行中要定期檢查油脂,以判斷軸承組件運行情況,基建期間要加強工程質量管理。 </p><p>  5.3 GGH軸承組件轉速較低,將稀油潤滑改為脂潤滑,不會影響軸承的潤滑效果。 </p><p><b>  參考文獻: </b></p><p>  [1]陳東祥,蔡明坤,賴炎顯.煙氣加熱器(GGH)的應用技術[J]. 鍋爐技術

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