串聯(lián)式TBCC排氣系統(tǒng)可調方案數(shù)值模擬與試驗研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、以TBCC(Turbine Based Combined Cycle)等發(fā)動機為推進系統(tǒng)的飛行器往往具有寬廣的飛行包線,其發(fā)動機也往往跨大馬赫數(shù)范圍工作,特別是其排氣系統(tǒng)的工況變化范圍很大,導致排氣系統(tǒng)必須幾何可調才能滿足發(fā)動機總體的要求,因此幾何可調既是必需的,又是其中的關鍵技術之一。
  本文針對串聯(lián)式TBCC排氣系統(tǒng)提出了三種可調方案,分別稱為方案A、方案B、方案C。方案A在二元非對稱噴管進口位置設置轉軸,通過下壁繞轉軸轉動

2、來準確調節(jié)噴管喉道面積;方案B在二元非對稱噴管進口和喉道位置設置轉軸,通過收縮段下壁和下唇板繞轉軸轉動來準確調節(jié)噴管喉道面積和出口面積;方案C在帶三維圓轉方收縮段的非對稱噴管喉道位置設置擋板,通過擋板和下唇板運動來準確調節(jié)噴管喉道面積和出口面積。
  根據飛行包線內噴管工作條件,本文對三種可調方案的噴管流場進行了詳細的數(shù)值仿真研究,結果顯示可調噴管相較固定幾何噴管來說,其非設計點推力性能有明顯的提高。其中,飛行馬赫數(shù)Ma0時方案A

3、相對不可調節(jié)方案推力系數(shù)提高了約28%,方案B推力系數(shù)相對不可調方案提高52%。方案C的推力性能在整個飛行包線內保持良好。數(shù)值仿真結果表明三種調節(jié)方案可行。
  為驗證三種可調方案的可行性以及數(shù)值計算方法的可靠性,本文開展了三種可調噴管縮比模型的風洞試驗研究。試驗獲得了不同落壓比下噴管壁面沿程壓力分布以及流場紋影圖像,驗證了運動部件的調節(jié)方式。根據試驗實際條件,本文針對三種可調噴管進行了詳細的三維數(shù)值仿真,并將仿真結果與風洞試驗結

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