有機硅生產(chǎn)廢水處理工藝及應用研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著有機硅工業(yè)的迅猛發(fā)展,其生產(chǎn)廢水的污染越來越受到人們的重視。由于混合廢水的酸性強、COD濃度高、含鹽量高、可生化性差等特點,所以增大了對該類廢水處理的難度。本文是基于某有機硅生產(chǎn)廠的廢水處理改造項目,通過實驗論證,設計將酸堿廢水分開處理,并在酸水處理中引入膜分離技術。此處理工藝的成功運行,提供了一種處理有機硅生產(chǎn)廢水的新工藝、新方法。
  研究結(jié)果表明:在酸性廢水處理工藝中,先后用石灰石粉末和生石灰粉末來中和濃酸水,比單純用生

2、石灰中和更有效,可以大大節(jié)省生石灰用量。在此過程中,廢水COD的含量有一個明顯的降低,去除率達到36.2%左右。同時該中和過程會產(chǎn)生大量的CO2氣體,為堿水處理工藝的中和提供了充足的原料;水浴負壓旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)實驗發(fā)現(xiàn),濃酸水中的COD含量會隨著蒸發(fā)時間及溫度的增加而降低,并在65℃左右有一個下降的突變。通過質(zhì)譜圖分析蒸發(fā)殘余物發(fā)現(xiàn),主要以丁二酮縮甲基硅烷為主;通過觀察并現(xiàn)場檢測膜系統(tǒng)25 d的運行情況發(fā)現(xiàn),高壓膜的脫鹽率基本維持在96%,低

3、壓膜的脫鹽率保持在95%左右,膜系統(tǒng)整體COD去除率達到了98.25%,出水水質(zhì)達標,沒有出現(xiàn)大的膜污堵現(xiàn)象,表明酸性廢水處理工藝設計的可行性。
  在堿性廢水處理工藝中,中和實驗階段,CO2氣體可有效降低堿性廢水的pH值,并可析出碳酸氫鈉沉淀物,且當pH值降到6.5左右時,其析出量最大。在堿性廢水中通入的CO2純度為99.5%、通氣壓力0.16 Mpa、流量1 L/min的情況下,其pH值的下降是一個先快后慢,最終趨于穩(wěn)定的過程

4、;堿性廢水經(jīng)水浴負壓旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)后,其殘余物通過質(zhì)譜儀分析發(fā)現(xiàn),主要含有二甲氧基二甲基硅烷,丁酸甲酯等大分子有機物;在線監(jiān)控生化池的進出水pH值,SS和COD濃度的變化,通過檢測數(shù)據(jù)可知,堿性廢水的蒸發(fā)冷凝液進生化池,不會對原有接觸氧化系統(tǒng)產(chǎn)生大的影響,且出水水質(zhì)良好,表明堿性水處理工藝的可行性。
  工藝運行階段,通過對酸性廢水膜處理裝置的在線監(jiān)測,初步探討了膜污染的機理與控制措施,結(jié)果發(fā)現(xiàn):對于高壓膜裝置,開始的手動調(diào)試階段,未經(jīng)

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