含乳化油冷軋廢水處理的試驗研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文提出了混凝氣浮—厭氧處理—好氧處理—排放(或深度處理)新工藝對武漢鋼鐵廠含乳化油冷軋廢水進行處理。論文對整個工藝中物化處理段進行了藥劑篩選和劑量選擇,對生化處理段各個反應(yīng)器的處理效率和影響因素等做了研究,主要得到以下結(jié)論: ⑴在運用混凝劑對廢水進行破乳時,經(jīng)過篩選采用的高分子無機絮凝劑PAC、PFS和陽離子有機絮凝劑CPAM的組合效果良好,其中PAC用量約80mg/L、PFS 用量約800mg/L、CPAM 用量約15mg/

2、L,控制反應(yīng)溶液的pH為約7.0 左右時,破乳效果最好。通過半年的渦凹氣浮運行,出水的COD 保證在1000~1500mg/L,礦物油保證在15~20mg/L,SS 保證在0~5mg/L。 ⑵使用厭氧工藝處理時,接種城市污水處理廠消化池內(nèi)污泥。運用葡萄糖作為誘導(dǎo)劑在早期培養(yǎng)厭氧污泥的生長中有很重要的作用。在污泥內(nèi)生物適應(yīng)廢水以后,應(yīng)將葡萄糖用量減少直至不添加。厭氧系統(tǒng)采用低負荷運行,最佳水力停留時間為48h,對應(yīng)的容積負荷為0.

3、5~0.6kgCOD/(m3·d),在這個條件下,系統(tǒng)進水COD為1000~1200mg/L,去除率約為70%。此時厭氧反應(yīng)器具有一定程度的抗沖擊能力。溫度是影響厭氧反應(yīng)器運行的一個重要因素,進水也要加入足夠堿度,保證進水pH約為7.2。實驗將近結(jié)束時,從厭氧反應(yīng)器內(nèi)底部和中部取出污泥,通過電鏡觀察可以發(fā)現(xiàn)污泥在反應(yīng)器內(nèi)隨高度生物相分層明確,種群多樣化。 ⑶內(nèi)循環(huán)式好氧接觸池串聯(lián)在厭氧反應(yīng)器后運行,當水力停留時間(對應(yīng)于厭氧處理

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