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文檔簡介
1、在金融危機的沖擊下,鋼鐵產(chǎn)業(yè)陷入了前所未有的困境,如何減少鋼鐵的生產(chǎn)成本與提高鋼質(zhì)是現(xiàn)階段我們鋼鐵企業(yè)生存的關(guān)鍵。本文結(jié)合某公司60t實際生產(chǎn)情況和大量的理論分析,對H08A鋼生產(chǎn)工藝進行了系統(tǒng)研究,以S≤0.028%的鐵水、廢鋼和滿足國家煉鋼生鐵標準的生鐵塊為原料,通過大量實驗,獲得H08A鋼生產(chǎn)的最佳工藝條件:采用單渣法大渣量轉(zhuǎn)爐脫P,倒爐溫度控制在1655℃左右,出鋼溫度在1670℃~1690℃,出鋼時加入低C錳鐵和錳硅合金進行合
2、金化,采用鋼芯鋁和電石進行脫氧,喂入100~150m鈣鐵線鈣處理,鋼水含氧量控制在50~70ppm,吹氣12分鐘以上,吹氣后溫度控制在1605℃~1620℃,連鑄實行大包和中間包保護澆鑄,中間包溫度控制在1560±10℃下澆鑄,比水量控制在1.2~1.4L/kg。在此冶煉過程中我們從轉(zhuǎn)爐脫P、轉(zhuǎn)爐終點控制情況、夾雜物等級控制、鑄坯低倍質(zhì)量進行深入分析。
研究發(fā)現(xiàn):
1、轉(zhuǎn)爐采用大渣量單渣法脫P能滿足H08A鋼P小于0
3、.025%的成分設(shè)計要求,其中鐵水Si越低越有利于成品P的控制,即脫P率越高。
2、出鋼C(C:0.05%~0.07%)較低的情況下,即鋼水O含量較高,鋼中夾雜物都能夠達到質(zhì)量要求,在連鑄配水機制基本相同的條件下,鑄坯質(zhì)量滿足軋制要求,夾雜物等級在0.5~1.0之間波動。
3、連鑄比水量過大會造成鑄坯質(zhì)量下降,中間包溫度控制在1560±10℃、比水量控制在1.2~1.4L/kg條件下,能實現(xiàn)鑄坯質(zhì)量最優(yōu)化。
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