2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、2008年全國煉鐵技術交流會論文集1宣鋼宣鋼8號高爐低硅冶煉操作實踐號高爐低硅冶煉操作實踐郭金海顧愛軍(宣鋼煉鐵廠)摘要:近年來,宣鋼8號高爐(1350m3)隨著原燃料條件改善,操作制度的不斷改進,同時不斷提高噴煤比,實現(xiàn)了低硅冶煉。生鐵含硅量的降低促進了高爐燃料比的降低和產(chǎn)量水平的提高。關鍵詞關鍵詞:低硅冶煉操作措施1前言低硅冶煉是一項降焦增效的節(jié)能技術,它主要是通過調整高爐操作制度降低鐵水中的硅含量,以達到減少焦炭等原燃料消耗的目

2、的。[Si]降低后,不但使燃料比降低,使產(chǎn)量相應提高,且由于[Si]降低后,爐缸熱儲備相應減少,實際煤氣體積減小,煤氣上升浮力降低,再結合上下部調劑,改善煤氣分布,中心開放活躍,為加風創(chuàng)造條件,允許提高冶強,從而增加產(chǎn)量。按照理論計算,鐵水中硅含量每降低0.1%,生產(chǎn)1噸鐵水減少焦炭消耗約4kg、鐵產(chǎn)量增加近3%。同時,還可以減少下一道煉鋼工序中氧氣等能源的消耗。宣鋼8號高爐(1350m3)自1998年5月大修以來,生鐵含硅量從投產(chǎn)初期

3、的1.22%逐年下降,近年日??刂芠Si]穩(wěn)定在0.30%~0.40%之間。由于低硅冶煉操作,促進了8號高爐綜合燃比的降低和利用系數(shù)的提高,效果十分顯著。表18號高爐主要操作參數(shù)時間日期利用系數(shù)t(m3.d)焦比kgt煤比kgt[Si]%[S]%渣R2倍入爐品位%一級品率%風溫℃19991.952457740.450.0171.0954.0394.64100720001.9904031230.450.0171.0954.6596.771

4、01120012.0923901350.400.0201.0856.0792.77102820022.1023891450.390.0221.1157.5192.80102520031.9193831470.520.0231.1257.4790.76101820042.0593821500.380.0311.1256.6563.39107820052.2053591510.360.0241.1556.9392.53116720062.1

5、003681430.390.0261.1755.4584.92115820072.0654041370.430.0271.1755.2972.3510842高爐冶煉低硅鐵的機理分析高爐冶煉低硅鐵的機理分析根據(jù)煉鐵理論高爐內SiO2的還原發(fā)生在滴落帶,對應的主要部位是爐腹,而在爐缸下部渣和鐵接觸界面上進行的反應是鐵中硅的再氧化。滴落帶硅還原分兩步,首先是SiO2與焦炭中的C產(chǎn)生氣化反應:SiO2C=SiOCO↑,然后SiO在上升過程中通過

6、滴落帶與滲碳的鐵滴相遇產(chǎn)生反應:SiO[C]=[Si]CO↑;SiO2主要來源于焦炭和煤粉灰份及爐渣中的SiO2,從灰份中還原出來的硅量約占總量的53%,從爐渣中還原的硅量約占總量的47%。根據(jù)上式對影響硅還原的因素分析,冶煉控制低硅生鐵的主要條件是:1)采用成份穩(wěn)定、還原性能好熔化溫度高的爐料,爐料成分穩(wěn)定熔化溫度高,不但能擴大塊2008年全國煉鐵技術交流會論文集3溫度分布。在生鐵含硅水平一定時,鼓風動能隨著煤比和利用系數(shù)的提高而增加

7、。風口面積是鼓風動能的主要調劑手段,8號高爐主要通過調整好φ120mm、φ130mm兩種風口的布局,合理使用450mm和500mm兩種長度的風口,調整好進風面積,確保爐缸工作均勻活躍,氣流分布合理。8號高爐鼓風動能控制在8000~10000kgms,實際風速控制在220~250ms。各種原因造成的長時間減風或控制冶強操作,則考慮調整基本操作制度,維持全爐壓差在130~150kPa,保持適宜的鼓風動能和風速,保證高爐順行。3.3選擇合理的

8、裝料制度選擇合理的裝料制度8號高爐采用并罐無料鐘爐頂往復式多環(huán)布料。上部布料方式逐步由調整至,在內環(huán)礦、焦角不變情況下,通過))34(3)36(2K36(3)38(2)34(1))34(1)32(2)38(2)36(2J38(1)40(2?))34(3)38(2K38(3)40(2)35(1))35(1)32(2)41(2)38(2J41(1)44(2?外揚中、外環(huán)礦、焦角,將礦、焦角差拉大,實現(xiàn)了爐料在爐喉徑向的平鋪。后續(xù)根據(jù)爐況表

9、現(xiàn)又將外環(huán)礦角揚至41~42,走礦半往復式布料。為進一步穩(wěn)定爐況,2004年6月將礦批由27t直接擴至33t,增加爐喉截面焦、礦層厚度,促進煤氣流的穩(wěn)定,取得了很好的效果。2005年10月以來,宣鋼實行低成本戰(zhàn)略原料條件劣化,突出表現(xiàn)在入爐品位低、渣量增大,另外入爐鈦負荷升高。8#高爐通過上部擴大礦批拉大角差,盡可能提高CO2水平,下部擴大風口面積,保持合理的鼓風動能,堅持高堿度、低〔Si〕冶煉,確保爐況順行。為克服并罐交替下料引起的爐

10、料堆尖偏差問題,堅持定期倒罐制度,堅持6小時倒罐一次,并提高布料準確率,減少爐料偏析,克服并罐下料引起的煤氣在圓周方向的不均勻現(xiàn)象。3.4提高燒結礦的堿度提高燒結礦的堿度低硅冶煉要求燒結礦熔滴溫度高一些,軟熔區(qū)間窄一些。高堿度燒結礦具有還原粉化率低、強度好、滴落開始溫度高的特點,對降低軟熔帶高度,改善鐵氧化物的還原氣氛,降低硅的還原有明顯效果。8號高爐入爐燒結礦堿度由1999年的1.90倍逐步提高到2007年2.39倍。隨著燒結礦堿度

11、的提高,燒結礦中SiO2含量也相應下降,為低硅冶煉創(chuàng)造了條件。3.5選擇合適的造渣制度選擇合適的造渣制度生鐵含硅量與造渣制度是密不可分的,爐渣中高含量的CaO不但能保證鐵水的正常脫硫,而且能提高爐渣的熔化性溫度,以保持爐缸充足的物理熱,同時還有降低SiO2活度、降低SiO的揮發(fā)量及間接脫[Si]的作用。8號高爐在噴煤量逐漸提高的同時,爐渣R2從1.09提高到1.17,既有利于生鐵脫硅,又能提高硫在渣鐵間的分配系數(shù)。3.6精心操作,提高

12、爐溫控制水平精心操作,提高爐溫控制水平冶煉低硅生鐵時,稍有疏忽,容易出現(xiàn)爐溫向涼現(xiàn)象。在操作中,時刻關注風量和風壓的變化及料速的快慢,據(jù)此來掌握爐溫的發(fā)展趨勢,并盡快采取相應措施,防止爐溫大幅度波動,降低硅偏差。特別強調穩(wěn)定料速,因為料速是爐溫變化的標志,把握料速穩(wěn)定是爐溫穩(wěn)定的重要措施,如料快,及時調劑,必要時減風控制。為嚴格控制[Si]及鐵水溫度,制定了《8號高爐關于煤粉、加焦、負荷調劑的有關規(guī)定》。8#高爐正??刂芠Si]=0.2

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