版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、2008年全國煉鐵技術交流會論文集1宣鋼宣鋼8號高爐低硅冶煉操作實踐號高爐低硅冶煉操作實踐郭金海顧愛軍(宣鋼煉鐵廠)摘要:近年來,宣鋼8號高爐(1350m3)隨著原燃料條件改善,操作制度的不斷改進,同時不斷提高噴煤比,實現(xiàn)了低硅冶煉。生鐵含硅量的降低促進了高爐燃料比的降低和產(chǎn)量水平的提高。關鍵詞關鍵詞:低硅冶煉操作措施1前言低硅冶煉是一項降焦增效的節(jié)能技術,它主要是通過調整高爐操作制度降低鐵水中的硅含量,以達到減少焦炭等原燃料消耗的目
2、的。[Si]降低后,不但使燃料比降低,使產(chǎn)量相應提高,且由于[Si]降低后,爐缸熱儲備相應減少,實際煤氣體積減小,煤氣上升浮力降低,再結合上下部調劑,改善煤氣分布,中心開放活躍,為加風創(chuàng)造條件,允許提高冶強,從而增加產(chǎn)量。按照理論計算,鐵水中硅含量每降低0.1%,生產(chǎn)1噸鐵水減少焦炭消耗約4kg、鐵產(chǎn)量增加近3%。同時,還可以減少下一道煉鋼工序中氧氣等能源的消耗。宣鋼8號高爐(1350m3)自1998年5月大修以來,生鐵含硅量從投產(chǎn)初期
3、的1.22%逐年下降,近年日??刂芠Si]穩(wěn)定在0.30%~0.40%之間。由于低硅冶煉操作,促進了8號高爐綜合燃比的降低和利用系數(shù)的提高,效果十分顯著。表18號高爐主要操作參數(shù)時間日期利用系數(shù)t(m3.d)焦比kgt煤比kgt[Si]%[S]%渣R2倍入爐品位%一級品率%風溫℃19991.952457740.450.0171.0954.0394.64100720001.9904031230.450.0171.0954.6596.771
4、01120012.0923901350.400.0201.0856.0792.77102820022.1023891450.390.0221.1157.5192.80102520031.9193831470.520.0231.1257.4790.76101820042.0593821500.380.0311.1256.6563.39107820052.2053591510.360.0241.1556.9392.53116720062.1
5、003681430.390.0261.1755.4584.92115820072.0654041370.430.0271.1755.2972.3510842高爐冶煉低硅鐵的機理分析高爐冶煉低硅鐵的機理分析根據(jù)煉鐵理論高爐內SiO2的還原發(fā)生在滴落帶,對應的主要部位是爐腹,而在爐缸下部渣和鐵接觸界面上進行的反應是鐵中硅的再氧化。滴落帶硅還原分兩步,首先是SiO2與焦炭中的C產(chǎn)生氣化反應:SiO2C=SiOCO↑,然后SiO在上升過程中通過
6、滴落帶與滲碳的鐵滴相遇產(chǎn)生反應:SiO[C]=[Si]CO↑;SiO2主要來源于焦炭和煤粉灰份及爐渣中的SiO2,從灰份中還原出來的硅量約占總量的53%,從爐渣中還原的硅量約占總量的47%。根據(jù)上式對影響硅還原的因素分析,冶煉控制低硅生鐵的主要條件是:1)采用成份穩(wěn)定、還原性能好熔化溫度高的爐料,爐料成分穩(wěn)定熔化溫度高,不但能擴大塊2008年全國煉鐵技術交流會論文集3溫度分布。在生鐵含硅水平一定時,鼓風動能隨著煤比和利用系數(shù)的提高而增加
7、。風口面積是鼓風動能的主要調劑手段,8號高爐主要通過調整好φ120mm、φ130mm兩種風口的布局,合理使用450mm和500mm兩種長度的風口,調整好進風面積,確保爐缸工作均勻活躍,氣流分布合理。8號高爐鼓風動能控制在8000~10000kgms,實際風速控制在220~250ms。各種原因造成的長時間減風或控制冶強操作,則考慮調整基本操作制度,維持全爐壓差在130~150kPa,保持適宜的鼓風動能和風速,保證高爐順行。3.3選擇合理的
8、裝料制度選擇合理的裝料制度8號高爐采用并罐無料鐘爐頂往復式多環(huán)布料。上部布料方式逐步由調整至,在內環(huán)礦、焦角不變情況下,通過))34(3)36(2K36(3)38(2)34(1))34(1)32(2)38(2)36(2J38(1)40(2?))34(3)38(2K38(3)40(2)35(1))35(1)32(2)41(2)38(2J41(1)44(2?外揚中、外環(huán)礦、焦角,將礦、焦角差拉大,實現(xiàn)了爐料在爐喉徑向的平鋪。后續(xù)根據(jù)爐況表
9、現(xiàn)又將外環(huán)礦角揚至41~42,走礦半往復式布料。為進一步穩(wěn)定爐況,2004年6月將礦批由27t直接擴至33t,增加爐喉截面焦、礦層厚度,促進煤氣流的穩(wěn)定,取得了很好的效果。2005年10月以來,宣鋼實行低成本戰(zhàn)略原料條件劣化,突出表現(xiàn)在入爐品位低、渣量增大,另外入爐鈦負荷升高。8#高爐通過上部擴大礦批拉大角差,盡可能提高CO2水平,下部擴大風口面積,保持合理的鼓風動能,堅持高堿度、低〔Si〕冶煉,確保爐況順行。為克服并罐交替下料引起的爐
10、料堆尖偏差問題,堅持定期倒罐制度,堅持6小時倒罐一次,并提高布料準確率,減少爐料偏析,克服并罐下料引起的煤氣在圓周方向的不均勻現(xiàn)象。3.4提高燒結礦的堿度提高燒結礦的堿度低硅冶煉要求燒結礦熔滴溫度高一些,軟熔區(qū)間窄一些。高堿度燒結礦具有還原粉化率低、強度好、滴落開始溫度高的特點,對降低軟熔帶高度,改善鐵氧化物的還原氣氛,降低硅的還原有明顯效果。8號高爐入爐燒結礦堿度由1999年的1.90倍逐步提高到2007年2.39倍。隨著燒結礦堿度
11、的提高,燒結礦中SiO2含量也相應下降,為低硅冶煉創(chuàng)造了條件。3.5選擇合適的造渣制度選擇合適的造渣制度生鐵含硅量與造渣制度是密不可分的,爐渣中高含量的CaO不但能保證鐵水的正常脫硫,而且能提高爐渣的熔化性溫度,以保持爐缸充足的物理熱,同時還有降低SiO2活度、降低SiO的揮發(fā)量及間接脫[Si]的作用。8號高爐在噴煤量逐漸提高的同時,爐渣R2從1.09提高到1.17,既有利于生鐵脫硅,又能提高硫在渣鐵間的分配系數(shù)。3.6精心操作,提高
12、爐溫控制水平精心操作,提高爐溫控制水平冶煉低硅生鐵時,稍有疏忽,容易出現(xiàn)爐溫向涼現(xiàn)象。在操作中,時刻關注風量和風壓的變化及料速的快慢,據(jù)此來掌握爐溫的發(fā)展趨勢,并盡快采取相應措施,防止爐溫大幅度波動,降低硅偏差。特別強調穩(wěn)定料速,因為料速是爐溫變化的標志,把握料速穩(wěn)定是爐溫穩(wěn)定的重要措施,如料快,及時調劑,必要時減風控制。為嚴格控制[Si]及鐵水溫度,制定了《8號高爐關于煤粉、加焦、負荷調劑的有關規(guī)定》。8#高爐正??刂芠Si]=0.2
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 龍鋼高爐低硅鐵水冶煉研究.pdf
- 龍鋼高爐強化冶煉實踐研究.pdf
- 新鋼4號高爐空料線停開爐操作實踐
- 安鋼6號高爐空料線停爐操作實踐
- 嘉恒法在韶鋼8號高爐的應用實踐
- 高爐冶煉爐前操作
- 寶鋼大高爐冶煉操作要點匯總
- 通鋼6號高爐工程設計實踐.pdf
- 硅鐵冶煉技術操作規(guī)程
- 達鋼1號高爐爐役后期的操作與管理
- gb50567-2010在新鋼8號高爐的解讀
- gb50567-2010在新鋼8號高爐的解讀
- 基于數(shù)據(jù)驅動的高爐冶煉操作參數(shù)優(yōu)化.pdf
- 韶鋼5號高爐成功降料面停爐開爐實踐
- 高爐低品位鐵礦冶煉工藝優(yōu)化的研究.pdf
- 日鋼高鋁爐渣冶煉實踐
- 高爐冶煉過程分析及其鐵水硅含量預測模型研究.pdf
- 韶鋼8號高爐專家系統(tǒng)的研究與開發(fā).pdf
- 唐鋼3號高爐內燃式硅磚熱風爐涼爐實踐
- 高爐冶煉過程的鐵水硅含量分析及其建模研究.pdf
評論
0/150
提交評論