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文檔簡介
1、維生素C是人體必需的一種營養(yǎng)類物質(zhì),也可作抗氧化劑和食品添加劑,被廣泛應(yīng)用于醫(yī)學、食品、飲料、飼料、化妝品等行業(yè)。中國是VC生產(chǎn)大國,年產(chǎn)量接近20萬t,生產(chǎn)工藝主要為兩步發(fā)酵法,生產(chǎn)過程會排放菌絲體廢水、洗灌水、酸洗和堿洗廢水、古龍酸母液、轉(zhuǎn)化母液、蒸醇殘液、精制母液等多種廢水,特點是水量大、有機污染物濃度高、成分復雜、難降解、毒性大、含鹽高,嚴重威脅水環(huán)境和人類健康,目前國內(nèi)外主要采用厭氧與好氧結(jié)合的工藝進行處理。隨著人們對環(huán)境污染
2、的關(guān)注,制藥廢水的排放標準不斷提高,尤其是《發(fā)酵類制藥工業(yè)水污染物排放標準》(GB21903-2008)的實施,要求處理工藝中各個單元更加高效穩(wěn)定運行,其中厭氧處理就成為整個工程能否達標排放的關(guān)鍵。
在厭氧生物處理過程中,產(chǎn)酸菌和產(chǎn)甲烷菌相互依賴相互制約處于一個穩(wěn)定的平衡狀態(tài),但因產(chǎn)甲烷菌對環(huán)境因子要求比較嚴格,活性容易被抑制,從而導致?lián)]發(fā)酸(VFA)大量積累,而酸性狀態(tài)又對甲烷菌有毒害作用,最終引起厭氧反應(yīng)器的運行失敗,即“
3、酸化”。酸化已成為制約厭氧工藝實際應(yīng)用的一個嚴重問題。VC制藥廢水的厭氧處理在工程上最常使用升流式厭氧污泥床(UASB)與內(nèi)循環(huán)厭氧(IC)反應(yīng)器,其容積較大,負荷較高,一旦出現(xiàn)酸化不僅出水水質(zhì)下降,對環(huán)境造成污染,并且酸化后恢復費用也高。因此研究厭氧反應(yīng)器的酸化與控制技術(shù)對其高效穩(wěn)定運行、減少污染、降低投資具有重要的意義。
方法:
(1)接種污泥后,啟動厭氧小試反應(yīng)器并逐步提高負荷沖擊致酸化,監(jiān)測進出水COD、pH
4、、VFA、ALK、容積產(chǎn)氣率等各參數(shù),建立酸化預警參數(shù)。
(2)在現(xiàn)場采用中試反應(yīng)器處理VC制藥廢水,驗證酸化預警參數(shù)的適用性并根據(jù)實際廢水進行參數(shù)校正;在正常運行、輕度酸化、重度酸化時從反應(yīng)器不同高度取樣,比較不同時期不同高度各參數(shù)的變化,采用掃描電鏡、PCR-DGGE分析微生物形態(tài)和種群變化。
(3)連續(xù)流態(tài)下采用模擬廢水培養(yǎng)好氧顆粒污泥并處理制藥廢水,穩(wěn)定運行后采用中試反應(yīng)器酸化出水進行酸沖擊,監(jiān)測各參數(shù)和污泥
5、性質(zhì)變化。
(4)使用2個小試設(shè)備同時處理VC制藥廢水,溫度分別上升和下降直至酸化;采用0、3、6、12的外循環(huán)比高負荷沖擊致酸化;每次酸化分別采用不同的方法進行恢復。
結(jié)果:
(1)VC廢水COD為3000~5000mg/L時,中試反應(yīng)器最大容積負荷為20kgCOD/(m3·d);當VFA/ALK<0.35,且VFA/CODin<0.1,厭氧反應(yīng)器穩(wěn)定,當VFA/ALK>0.35,或VFA/CODin>0
6、.1,會發(fā)生酸化。酸化初期,參數(shù)的敏感程度為:容積產(chǎn)氣率下降>VFA上升>ALK下降>COD去除率下降>pH值下降,酸化從底部向上延伸,2~3m處最先變化。
(2)正常顆粒污泥顏色較黑,粒徑在1~2mm之間,以球形和橢球形為主;顆粒最大沉速103.2m/h,SVI約為15;2m處的VSS/SS和比產(chǎn)甲烷活性分別為78.4%和372.1mLCH4/(gVSS·d),掃描電鏡觀察到污泥表面布滿了形態(tài)飽滿的球菌和形狀均勻整齊的桿菌,
7、表面和內(nèi)部有很多孔隙和空洞。厭氧反應(yīng)器酸化時,顆粒污泥顏色發(fā)灰發(fā)黃,3m處沉降速度為42.6m/h,SVI值在1~2m處升高至20,3m處下降至10,污泥VSS/SS下降至64.1%,比產(chǎn)甲烷活性還不及正常的1/3,細胞畸形、破裂,出現(xiàn)大量細胞死亡留下的空腔和一些其他形態(tài)的雜菌,菌群相似性指數(shù)為43.2%,多樣性和豐度均顯著下降。
(3)連續(xù)流態(tài)下接種厭氧顆粒污泥和好氧絮狀污泥,50d左右成功培養(yǎng)出好氧顆粒污泥,對VC制藥廢水
8、的COD、氨氮、TP去除率分別在90%、90%、70%以上。掃描電鏡觀察到好氧顆粒表面被絲狀菌包裹,內(nèi)有短桿菌和少量球菌且存在許多直徑約20~80μm的空穴。厭氧反應(yīng)器完全酸化后,好氧顆粒污泥系統(tǒng)對COD、氨氮、TP的去除率分別下降到35%、50%和30%,其影響程度為:TP>COD>NH3-N;反應(yīng)器中顆粒污泥大量解體,污泥SVI升高到82.4;污泥顏色變暗,顆粒變得松散,沉降速度降至24~41m/h。顆粒表面原有的絲狀菌流失,細胞殘
9、留物增多,僅剩部分桿菌和少量球菌。
(4)溫度上升比下降對反應(yīng)器的影響顯著,容積負荷為10kgCOD/(m3·d)時,溫度超過39℃或低于29℃,反應(yīng)器容易酸化。外循環(huán)有利于反應(yīng)器啟動,減少VFA的積累,循環(huán)比的選擇以反應(yīng)器內(nèi)水流上升流速小于3.0m/h為宜。厭氧出水回流+投加顆粒污泥+降低負荷、好氧出水回流+投加顆粒污泥+降低負荷、好氧出水回流+降低負荷、清水沖洗+降低負荷法四種恢復方法的恢復時間分別為7d、9d、11d、1
10、1d。
結(jié)論:
(1)酸化預警參數(shù)VFA/ALK和VFA/CODin能及時反應(yīng)酸化的發(fā)生。
(2)厭氧反應(yīng)器酸化時,顆粒污泥顏色、粒徑、沉速、SVI值、比產(chǎn)甲烷活性、微觀結(jié)構(gòu)、菌群組成均發(fā)生顯著變化。
(3)連續(xù)流態(tài)下可以培養(yǎng)出好氧顆粒污泥并對VC制藥廢水的污染物有良好的去除效果,耐輕度酸沖擊,厭氧重度酸化致好氧工藝運行失敗,出水有損人體健康。
(4)容積負荷為10kgCOD/(m3·d
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