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文檔簡介
1、硫元素是無取向硅鋼中的主要有害元素之一。鋼中硫含量越高,無取向硅鋼的鐵損越大。本文以解決A鋼廠無取向硅鋼生產(chǎn)過程中硫元素控制不穩(wěn)定為目的,對其全流程進(jìn)行系統(tǒng)研究,得到的主要結(jié)論如下:
?。?)在KR脫硫過程,高溫有利于提高脫硫反應(yīng)效率,而溫度對于脫硫過程的影響主要體現(xiàn)在提高S的傳質(zhì)速度上。在初始S含量較低的情況下,攪拌8分鐘有利于脫硫反應(yīng)的充分完成。當(dāng)攪拌頭使用次數(shù)增加,脫硫反應(yīng)的動力學(xué)條件較差,鐵水初始S含量較高和目標(biāo)S含量較
2、低等情況下,可通過延長攪拌時間來獲得較高的脫硫率。
?。?)轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中,原材料對轉(zhuǎn)爐回硫的影響順序是:廢鋼>鐵水>鐵水渣>留渣>造渣料。提高鋼水溫度,將爐渣堿度控制在3.8~4.2范圍內(nèi),降低終渣和鋼水氧化性,有利于提高硫分配比,降低轉(zhuǎn)爐出鋼鋼水硫含量。
?。?)前期開發(fā)的RH處理過程加入400-450kg脫硫劑條件下,脫硫效果并不理想,從RH進(jìn)站至RH出鋼過程中脫硫量在1-14ppm之間,脫硫劑平均單耗4.54kg
3、/t/10ppm。通過優(yōu)化RH脫硫操作標(biāo)準(zhǔn)(包括RH進(jìn)站條件、脫氧工藝、脫硫劑使用方法)后,脫硫效果較好,脫硫量提高到10-25ppm,部分爐次達(dá)到30ppm以上,平均脫硫量17.4ppm,脫硫劑單耗平均降低為2.07kg/t/10ppm。優(yōu)化后的脫硫劑為CaO-CaF2系脫硫劑,主要成分為CaO+CaF2≥85%(CaO/CaF2≈2),S<0.04%,T.C≤0.15%。
?。?)對優(yōu)化工藝爐次鋼水潔凈度進(jìn)行研究表明,RH出
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