高純凈度GCr15軸承鋼的開發(fā)與研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著科學技術的飛速發(fā)展和人類探索腳步的不斷前進,傳統(tǒng)工藝生產的普通軸承鋼,在使用性能、疲勞壽命等方面已經不能滿足用戶越來越嚴苛的要求。低氧、低磷、低硫、低氫、低鈦、組織均勻的高純凈度軸承鋼,以其高疲勞壽命的優(yōu)勢,逐漸受到關注。
  本論文以含碳量1.0%,含鉻1.5%的高碳鉻軸承鋼GCr15為研究對象。針對鋼質純凈度的影響因素:有害雜質元素、非金屬夾雜物、氣體含量、碳化物不均勻性等方面,利用淮鋼現(xiàn)有的長流程生產線(高爐+鐵水預處理

2、+轉爐初煉+爐外精煉+RH真空脫氣+鋇處理+連鑄+連軋)進行了高純凈度GCr15軸承鋼的開發(fā)研究。試驗結果表明:
  (1)通過使用鐵水預脫硫和精煉渣脫硫,可以將鋼中硫含量降低到0.005%以下,有效減少硫化物夾雜的生成;
  (2)通過鐵水預脫鈦和合金控制增鈦,可以有效降低成品鈦含量,將鈦控制在0.0025%以下,并減少氮化鈦夾雜的生成;
  (3)合理設計脫氧工藝,采用轉爐出鋼不加鋁,精煉前期一次喂線增鋁0.040

3、~0.060%,后期不再調鋁的脫氧工藝,輔以碳化硅、鋁粒渣面脫氧,造白渣,可以有效降低鋼中的氧含量,減少氧化物夾雜的數(shù)量;
  (4)采用RH真空精煉,可以有效去除游離態(tài)的氮、氧、氫,降低鋼中有害氣體含量;
  (5)真空精煉后采用硅鋇合金對夾雜物進行變性,輔以底吹氬氣攪拌,可以有效改變夾雜物形態(tài),促使夾雜物上浮去除;
  (6)連鑄采用中間包冶金和電磁攪拌技術,可以均勻鑄坯組織,減少夾雜物數(shù)量,改變夾雜物形態(tài)與分布,

4、提高鋼水純凈度;
  (7)精煉過程精確控制鋼水吊包溫度,保證連鑄低15~35℃過熱度澆注,并配以軋鋼高溫加熱擴散,可以有效控制碳化物組織均勻性,提高鋼質純凈度;
  (8)淮鋼轉爐線長流程生產的高純凈度軸承鋼,具有綜合性能良好,疲勞壽命長的優(yōu)點,各項指標均達到了高端用戶的要求。
  在借鑒淮鋼普通GCr15軸承鋼生產經驗和前期多次小批量實驗的基礎上,于2013年9月進行批量試驗,共計試生產5爐,約500噸。目前生產基

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