煙草行業(yè)的節(jié)能減排研究及設(shè)計.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、我國是世界第一煙草大國,煙草行業(yè)總能耗約為91萬t標準煤/年。論文首先通過對卷煙生產(chǎn)工藝、能耗、水耗進行分析研究,發(fā)現(xiàn)鍋爐水汽系統(tǒng)是造成高水耗高能耗的關(guān)鍵所在,以新鄭卷煙廠為例,鍋爐水耗占總水耗的48%,能耗占總能耗的89%。
   鍋爐作為煙草行業(yè)生產(chǎn)動力來源,主要提供卷煙廠生產(chǎn)用汽和生活用汽。鍋爐原運行工藝,需要排放大量廢水,使該廠鍋爐年耗水量達到144000t。論文從煙草行業(yè)鍋爐運行存在的高水耗高能耗的問題出發(fā),結(jié)合新鄭卷

2、煙廠的現(xiàn)場實際情況,設(shè)計出了切實可行的煙草行業(yè)節(jié)能減排工藝,并對最終的實施應(yīng)用效果從理論和實際兩方面做了分析和討論。
   設(shè)計基于工業(yè)鍋爐廢水近零排放工藝,包括系統(tǒng)平衡技術(shù)、氧化性工況下鍋爐防腐阻垢技術(shù)、核態(tài)清洗強化法設(shè)備安全技術(shù),自來水作為鍋爐給水發(fā)生蒸汽,去除了鍋爐除氧器,將原有除氧系統(tǒng)作為中間水箱,使還原性水工況變?yōu)檠趸运r。將排污系統(tǒng)斷路,增加系統(tǒng)平衡裝置,采用計算機在線自動監(jiān)測控制。
   針對卷煙廠當(dāng)?shù)?/p>

3、水質(zhì)不穩(wěn)定、凝結(jié)水管線腐蝕、卷煙生產(chǎn)的蒸汽品質(zhì)必須保證含水率小于3%的情況,補充設(shè)計了自來水預(yù)處理系統(tǒng),并研發(fā)了一種非揮發(fā)性凝結(jié)水保護劑——有機硅改性BV-200。自來水預(yù)處理工藝,采用自動控制系統(tǒng),根據(jù)自來水濁度進行自動切換至石英砂過濾器和活性炭過濾器,能保證鍋爐補水濁度小于4.5FTU;有機硅改性BV-200,經(jīng)實驗室模擬,確定其最佳加藥量為100ppm,可實現(xiàn)凝結(jié)水碳鋼管線緩蝕率80%,隨回水進入鍋爐本體,現(xiàn)場試驗,經(jīng)預(yù)膜處理,可

4、使運行鍋爐的緩蝕率≥99%,阻垢率≥99.9%,還具有消泡和抑泡的效果,能有效防止鍋爐汽水共騰,保證卷煙廠蒸汽品質(zhì)。
   運行監(jiān)測結(jié)果表明,該工藝能夠很好地實現(xiàn)節(jié)能減排:零排污工況下的系統(tǒng)平衡技術(shù),使鍋爐排污率由12%降至2%,實現(xiàn)年節(jié)水量2.4t/a;氧化性工況下,省去除氧器不用,避免了熱力除氧對13%新鮮蒸汽的消耗,回收高溫排污熱,實現(xiàn)節(jié)省燃料天然氣81.5萬m3/a,減少二氧化碳排放量1703t/a,并可實現(xiàn)年總經(jīng)濟效益

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