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1、以優(yōu)化唐鋼鐵水脫硫工藝為立題依據(jù),研究噴吹顆粒鎂脫硫工藝達(dá)到最佳脫硫效果的條件,實(shí)現(xiàn)各噴吹工藝參數(shù)達(dá)到最佳匹配,進(jìn)而減輕高爐、轉(zhuǎn)爐冶煉負(fù)擔(dān),優(yōu)化整個(gè)鋼鐵生產(chǎn)工藝流程,以適應(yīng)現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)對(duì)鋼材質(zhì)量要求越來越高的要求。 通過實(shí)際生產(chǎn),研究了不同預(yù)脫硫工藝參數(shù):鐵水溫度、初始硫含量、噴吹量、噴吹速度等對(duì)脫硫效率的影響,并結(jié)合唐鋼實(shí)際情況,分析了工藝優(yōu)化與生產(chǎn)成本、市場(chǎng)需求及經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系。生產(chǎn)結(jié)果表明,脫硫效率隨著鐵水初始硫含量的提高
2、而有所增加,但增加的趨勢(shì)不是太大;脫硫劑用量的增加,脫硫效率必然升高,實(shí)際生產(chǎn)表明隨著脫硫劑用量的增加,脫硫反應(yīng)加快,但鎂用量達(dá)到一定值時(shí),其脫硫反應(yīng)加快的趨勢(shì)趨于平緩;在一定條件下脫硫率隨著噴吹速度的增加而升高,但噴吹速度過高,反而會(huì)降低鎂的利用率;鐵水溫度的提高,加快了鎂與硫在鐵水中的擴(kuò)散和傳質(zhì),擴(kuò)散傳質(zhì)系數(shù)增加,加速了脫硫反應(yīng)的進(jìn)行,但鐵水溫度的提高,鎂的氣化加強(qiáng),氣泡在鐵水中停留時(shí)間縮短,在一定程度上也影響了脫硫反應(yīng)的進(jìn)行。
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