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1、2008年全國煉鐵技術(shù)交流會論文集1本鋼本鋼2號高爐長期封爐快速恢復(fù)實踐號高爐長期封爐快速恢復(fù)實踐溫貴仁(本鋼煉鐵廠)摘要:本鋼2號高爐2005年4月18日至8月8日封爐112天,由于封爐料選擇合理,開爐工作經(jīng)過精心準備,在不到5天時間里打開所有風口,高爐達到正常生產(chǎn)水平。本文對有關(guān)情況進行了敘述和分析。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞:高爐封爐復(fù)風操作1前言前言本鋼2號高爐(380m3)第13爐役代于2002年4月投產(chǎn),設(shè)一個鐵口,兩個渣口,14個風口,
2、雙鐘式爐頂,料車供料。2005年二季度,由于本鋼生鐵鐵水過剩,煉鋼系統(tǒng)飽和,因此本鋼(集團)公司從大局出發(fā),決定對2號高爐封爐一段時間,待煉鋼能力上來后再開爐生產(chǎn)。2號高爐于2005年4月18日至8月8日封爐,共計112天,經(jīng)過精心準備、科學組織、周密安排,本次封爐的停爐、開爐特別順利,尤其是開爐,8月8日13:35點火送風至8月13日打開所有風口,高爐基本達到正常生產(chǎn)水平,恢復(fù)時間不到5天。2封爐前的準備工作封爐前的準備工作1)按照停
3、爐料的要求,事先準備好所需各種原燃料、熔劑、水渣及堵風口所用的耐火磚、河沙、焦油等物品。2)對高爐所屬各種設(shè)備、計量儀表等做徹底檢查、校正;爐體各冷卻設(shè)備進行徹底查漏,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;對爐皮鋼甲漏處做好標記,待停爐處理。3)停爐操作實施前加強爐況判斷和調(diào)節(jié),保證高爐順行穩(wěn)定,消滅崩料和懸料,保持足夠的爐溫及適宜的爐渣堿度,風渣口工作正常,冷卻系統(tǒng)無故障。3停爐操作過程停爐操作過程為了確保休風停爐爐溫水平、爐渣二元堿度由正常生產(chǎn)的[Si
4、]=0.25—0.50%,R2=1.20—1.25達到停爐時的要求,即[Si]=1.0—1.4%,R2=1.05—1.10,休風前分兩步輕焦炭負荷過渡,于4月17日19時負荷由3.85降至3.35,4月18日0時降至2.92,于2:12煤粉罐吹空停止噴吹,輕負荷同時增加酸性料(球團)比例。在4月18日5:00開始裝封爐料,總焦比為2.2tt,封爐料組成見表1。表1二號高爐封爐料組別批數(shù)料制焦批(t)礦批(t)球團(t)石灰石(t)負荷填
5、充部位111JJ↓4.0風口中心線至爐腹上沿28JJ↓4.00.30爐腹上沿至爐腰上沿318JJ↓KK↓4.08.60.501.58爐腰上沿至爐身上沿停爐休風整個操作過程高爐爐況穩(wěn)定順行,下料均勻順暢,以風量、風壓、頂壓、風溫、透2008年全國煉鐵技術(shù)交流會論文集3爐生產(chǎn)逐步正常。復(fù)風時水壓爐缸200kPa,爐腹以上為20kPa,隨熱風壓力的提高、水溫差的升高逐漸提高水壓。復(fù)風后先加焦碳30噸,之后用小礦批3.5噸、焦批2.0噸,負荷1
6、.82tt,并且每隔5批料加兩車凈焦,直至爐缸熱量充足,渣鐵排放順利。隨著送風風口數(shù)目的增多、送風風量的增加、渣鐵物理熱的好轉(zhuǎn),逐漸增加負荷與批重,以便盡快達到正常爐溫水平,8月12日16:00,焦炭負荷加到3.05,開始噴煤,爐溫水平控制按[Si]=1.2—1.4%運行1天,[Si]=1.0—1.2%運行1天,再[Si]=0.6—1.0%運行3天,最后達到[Si]=0.3—0.6%的正常生產(chǎn)爐溫水平。至8月15日利用系數(shù)達到3.0tm
7、3.d,焦比490kgt,煤比85kgt,基本全風操作,各項操作制度恢復(fù)到正常水平。開爐恢復(fù)過程的風壓、風量、風溫的變化見圖1:頂溫、頂壓的變化見表2:生鐵含[Si]、[S]變化見表3。13日24:0013日12:0012日24:0012日12:0011日24:0011日12:0010日24:0010日12:009日24:009日12:009日2:004003002001000時間_1數(shù)據(jù)頂溫℃頂壓kPa變量頂溫℃頂壓kPa的時間序列圖
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