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1、1#蒸餾常壓爐出口管線泄漏分析與對(duì)策,茅柳柳 張蔚 沈紅杰二○一○年十一月,一、概述,2009年1月14日1#蒸餾1#常壓爐1#出口管線腐蝕減薄泄漏,并發(fā)生火警。事后對(duì)4臺(tái)加熱爐相同部位進(jìn)行檢測。對(duì)壁厚小于4mm部位進(jìn)行包焊處理,對(duì)壁厚4mm以上存在減薄的部位在運(yùn)行時(shí)進(jìn)行監(jiān)控。,,,,泄漏處為箭頭所指平臺(tái)外側(cè),圖1、泄漏部位,,,,圖2、漏點(diǎn)周圍測厚情況,對(duì) 4臺(tái)加熱爐相似部位進(jìn)行測厚,二、全面檢測,1.常壓爐出口管線泄漏發(fā)生后,
2、先對(duì)爐區(qū)高溫管線進(jìn)行較全面的測厚,測點(diǎn)337個(gè)。 2. 對(duì)減渣線全流程、常底、減四線、減五線泵出口等部位進(jìn)行檢測,測量部位為以上管線的彎頭、大小頭和三通,測點(diǎn)約730點(diǎn)。 3. 對(duì)常頂流程、常二中、常三、常三中、減二中等管線進(jìn)行檢測,檢測比例為10-60%的彎頭、三通、大小頭,測點(diǎn)約1000點(diǎn)。 根據(jù)檢測結(jié)果,裝置內(nèi)共28處高溫部位列入月度監(jiān)控。,三、爐出口泄漏分析,泄漏事故發(fā)生后,2天內(nèi)對(duì)爐區(qū)高溫管線進(jìn)行較全面的測厚,與歷
3、年(04年5月、06年6月)檢修測厚對(duì)比分析,06年與04年測厚數(shù)據(jù)沒有明顯減薄,09年1月與06年6月相比,有五處明顯減薄,如表1 。,表1、本周期腐蝕速率,一般碳鋼管線使用腐蝕速率應(yīng)小于0.2 mm/a,,1#蒸餾裝置設(shè)計(jì)加工大慶油,工藝控制原油性質(zhì)中硫含量≦0.25%,酸值≦0.25mgKOH/g。但是加工油種變化多,有大量原油混煉,存在混合不均等情況,存在短時(shí)加工原油硫、酸值超出設(shè)計(jì)指標(biāo)的情況發(fā)生。 2008年加
4、工原油酸值最高為8月加工西江、薩里爾、貝萊納克、文昌6:1:1:2時(shí)的0.27mgKOH/g,另有6、9月加工卡賓達(dá)時(shí)酸值為0.26 mgKOH/g,2007年加工尼爾油時(shí)酸值超標(biāo)。,,08年11月中到12月初曾經(jīng)摻煉阿曼油,原油分析數(shù)據(jù)如表2,含硫量超標(biāo)。,表2、摻煉阿曼油時(shí)測得原油數(shù)據(jù),,在工業(yè)試驗(yàn)開始階段腐蝕速率在線監(jiān)測系統(tǒng)測得較明顯的腐蝕速率上升,數(shù)據(jù)見表3:,表3、各探針階段腐蝕速率(mm/a),,在工業(yè)試驗(yàn)前后,對(duì)1#蒸餾(
5、11/10和12/3)各進(jìn)行了一次測厚,除減六線外,共發(fā)現(xiàn)33個(gè)減薄點(diǎn),高溫部位的最高階段腐蝕速率為1.57mm/a,遠(yuǎn)超碳鋼管線安全使用指標(biāo)(≦0.2mm/a)。,,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)(1#蒸餾未每天在原油入口處采樣分析),06年檢修開工至今,累計(jì)裝置加工原油超標(biāo)時(shí)間約為60天。加工油品有11種,按不同混合配比有三十多種,部分加工情況如表4。結(jié)合檢修時(shí)檢測數(shù)據(jù)(表1)綜合匯總分析,可以看出本生產(chǎn)周期中管線減薄明顯快于上周期,這與加工原油性質(zhì)
6、多變、混煉不均造成原油硫酸值間歇性超標(biāo)直接相關(guān)。,,表4、加工原油Lims部分?jǐn)?shù)據(jù)(08.6-09.1),,常壓爐出口管系為碳鋼,于1996年5月投用至今,因此本次泄漏應(yīng)為長期使用,特別最近一個(gè)運(yùn)行周期原油劣化,高溫部位硫、酸腐蝕增加,介質(zhì)沖刷造成管線局部減薄所致。,四、日常定點(diǎn)測厚情況,隨著裝置加工油品的劣化(06、07年加工油品部分超標(biāo)),測點(diǎn)由最初的9個(gè)部位發(fā)展到2008年的286點(diǎn),每季度測量一次。在2008年11~12月?lián)綗挵?/p>
7、曼油工業(yè)試驗(yàn)時(shí)測點(diǎn)又增加到403點(diǎn),測點(diǎn)范圍基本覆蓋了裝置高低溫管線和設(shè)備本體的關(guān)鍵位置。,定點(diǎn)測厚的成果:1.減六線(碳鋼)因使用時(shí)間長,近年受高溫硫、酸腐蝕影響,壁厚有多處明顯減薄 。2. 換熱器E1/11前第4只彎頭測點(diǎn)5從3月份到11月份減薄0.4mm,厚度為2.7mm,存在安全隱患 。3.泵40-1出口大小頭上直管段明顯減薄,從更換下來的管段看,壁厚已不足2mm,管線為均勻腐蝕,未見明顯凹坑、溝槽,也無介質(zhì)流沖刷的痕跡,
8、應(yīng)以高溫硫腐蝕為主(見圖3)。,,圖3 泵40-1出口更換下的管段,五、對(duì)策與建議,1.加強(qiáng)原油進(jìn)裝置控制 2.做好定點(diǎn)測厚和檢測 3.做好化學(xué)分析監(jiān)測 4.結(jié)合裝置檢修,做好材質(zhì)升級(jí)和防腐措施,1.加強(qiáng)原油進(jìn)裝置控制 1)總硫和酸值低于設(shè)計(jì)指標(biāo)并不代表該原油的腐蝕性就肯定低,與腐蝕相關(guān)的是腐蝕性硫和環(huán)烷酸的含量,以及它們相互間的比例。2)原油混煉后,總硫和酸值低于設(shè)計(jì)指標(biāo)往往掩蓋了由于混合不均造成的局部間歇性劣質(zhì)原油對(duì)設(shè)備管
9、道的傷害。3)目前原油進(jìn)裝置硫、酸情況由調(diào)度通知不定期進(jìn)行分析,對(duì)原料的變化情況了解不多。應(yīng)加強(qiáng)原料分析,做好常用原油的評(píng)價(jià)。,2.做好定點(diǎn)測厚和檢測 1)開展腐蝕速率監(jiān)測工作以來,事業(yè)部已避免了多次事故。目前測厚采用人工方式,儀器本身精度為±0.1mm,探頭直徑10mm,面對(duì)裝置上萬米大小不等的管線,測厚工作不可避免存在誤差、疏漏,特別是高溫測厚,定點(diǎn)測厚不能代替全面檢測與檢查。同時(shí)受介質(zhì)性質(zhì)變化、介質(zhì)流動(dòng)狀態(tài)變化、加工
10、量變化等因素的影響,減薄部位很難準(zhǔn)確定位,依靠一個(gè)小的探頭就把所有減薄點(diǎn)都檢測出來是不現(xiàn)實(shí)的。,2)本次泄漏的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)值得認(rèn)真分析思考, 08年12月1#蒸餾的加強(qiáng)檢測較多地依賴了03-04年3#蒸餾高溫部位腐蝕減薄檢測的經(jīng)驗(yàn),事實(shí)證明,盡管2套裝置材質(zhì)、加工原油變化情況類似,但腐蝕減薄位置不同(泄漏后檢測出的薄弱部位規(guī)律也不明顯),因此加強(qiáng)檢測雖然抓對(duì)了流程,也找到了薄弱位置,避免了減六線的泄漏,但沒能找到常壓爐出口管線的最薄位置,未
11、能避免1.14火警的發(fā)生。,如何提高定點(diǎn)測厚的有效性?,3)加強(qiáng)設(shè)備的安全監(jiān)督管理,特別對(duì)處于高溫、高壓的設(shè)備和高速介質(zhì)沖刷、具有腐蝕介質(zhì)的苛刻部位的管線、彎頭以及使用年限較長的設(shè)備要完善應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)巡檢和檢測,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除設(shè)備隱患。擬投入費(fèi)用開展不拆保溫的檢測、每年對(duì)裝置進(jìn)行一次較全面的檢測,檢測可采用超聲波測厚,也可引進(jìn)技術(shù)進(jìn)行CT掃描等。腐蝕監(jiān)測必須結(jié)合多種方法手段,綜合考慮。,3.做好化學(xué)分析監(jiān)測 化學(xué)分析對(duì)腐蝕監(jiān)測有重要
12、意義,從Lims上查詢,與1#蒸餾相關(guān)的原油、側(cè)線腐蝕方面的信息非常少。建議:1)增加脫后原油(或進(jìn)裝置原油)硫、酸值分析每天一次。2)增加脫后原油(或進(jìn)裝置原油)、常五線、常底、減四、 減五、減六、減渣硫、酸值、鐵離子、鎳離子分析, 每周一次。3)三頂水分析不合格時(shí),應(yīng)調(diào)整操作后加樣分析直至合 格。,4.結(jié)合裝置檢修,做好材質(zhì)升級(jí)和防腐措施 面對(duì)目前國際原油市場的變化,事業(yè)部基建、改建裝置防
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