組合膜工藝降低含聚采油廢水礦化度的試驗研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、大慶油田聚合物驅(qū)油工藝采油過程中產(chǎn)生了大量的含聚采油廢水。經(jīng)過油田的常規(guī)沉降、過濾工藝處理之后的廢水仍然無法達到配制聚合物回用的指標(biāo)。針對這種情況,本文提出利用超濾膜和電滲析相結(jié)合的工藝進一步處理這種廢水,提高廢水的水質(zhì)并降低礦化度,再重新配制聚合物回注地層,實現(xiàn)水資源的循環(huán)利用。 本文針對含聚合物采油廢水的水質(zhì)特性,試驗選用了一種抗污染性強、對油水分離效果較好,以及去除懸浮物等污染成分效果相對比較優(yōu)良的PVDF超濾膜,把它作

2、為電滲析裝置的前處理工藝,使其出水水質(zhì)符合電滲析的進水要求。試驗原水懸浮物含量8.2~15.5mg/L,含油量2.6~8.7mg/L,聚合物含量210~390mg/L。試驗結(jié)果表明經(jīng)超濾膜處理后的污水懸浮物和含油量均小于1.0mg/L,超濾膜對污水懸浮物的去除率為85%~90%;對石油類的去除率為80%~95%;聚合物的去除率為85%~95%;COD的去除率為80%~85%。通過對超濾膜表面污染物質(zhì)成分的分析,采用濃度配比為1.0%LA

3、S和0.5%NaOH混合藥劑對超濾膜進行清洗,可以使膜通量得到較好的恢復(fù)。 在電滲析單元中,進行了利用一級一段小型電滲析器降低超濾膜滲透液礦化度的試驗。結(jié)果表明,小型電滲析器對超濾膜滲透液中鹽類的去除效果比較理想,對Ca2+和Mg2+的去除率可以達到95%以上,Na+和K+的去除率可以達到79%以上。在保證淡水的電導(dǎo)率降低到950μs/cm時,采用不同的電壓和流量下,電滲析的能耗為0.52~1.44kWh/m3。 運

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