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文檔簡介
1、低溫拜耳法氧化鋁生產(chǎn)的工藝流程優(yōu)化改造及運行低溫拜耳法氧化鋁生產(chǎn)的工藝流程優(yōu)化改造及運行王鴻雁1,李旭光2,馬華菊2(1.山東工業(yè)職業(yè)學院,山東淄博256414;2.桂林理工大學南寧分校,南寧530001)摘要:摘要:介紹了利用燒結法閑置設備進行低溫拜耳法氧化鋁生產(chǎn)的工藝改造及運行情況。著重論述了流程配置、工藝優(yōu)化和流程運行控制,并針對低溫拜耳法各工序運行及指標控制情況進行攻關。通過一個月的運行和調控,低溫拜耳法流程基本實現(xiàn)了達標達產(chǎn)。
2、關鍵詞:關鍵詞:拜耳法;氧化鋁;工藝優(yōu)化;運行中圖分類號:中圖分類號:TF821文獻標識碼:文獻標識碼:A文章編號:文章編號:10077545(2012)06000000ProcessOptimizationOperationofLowTemperatureBayerProcessWANGHongyan1LIXuguang2MAHuaju2(1.ShongVocationalCollegeofIndustryZibo256414Shon
3、gChina;2.GuilinUniversityofTechnologyNanningBranchNanning530001China)Abstract:ThetechnologicalinnovationoperationoflowtemperatureBayerProcesswiththeuseofidleequipmentsinaluminasinteringprocesswerediscussed.Theflowconfigu
4、rationprocessoptimizationflowoperationcontrollingwereemphaticallydiscussed.TheoperationindexcontrollingoflowtemperatureBayerProcesswereresearched.TheidealparametersproductionoflowtemperatureBayerProcesshavebeenrealizedby
5、meansrunningregulatingfaperiodofamonth.Keywds:Bayerprocessaluminaprocessoptimizationoperation中國鋁業(yè)山東分公司的燒結法氧化鋁生產(chǎn)目前由于原料的不斷漲價,致使燒結法氧化鋁產(chǎn)能過剩,生產(chǎn)成本高,不具備生產(chǎn)冶金級氧化鋁的條件,從而造成限產(chǎn)停產(chǎn),設備閑置,開工率低[13]。由于公司靠近沿海港口,目前可以利用外礦進行低溫溶出拜耳法氧化鋁生產(chǎn),為了提高設備
6、利用率,對燒結法閑置設備進行改造,進行低溫拜耳法生產(chǎn)。1低溫溶出拜耳法流程低溫溶出拜耳法流程中國鋁業(yè)山東分公司氧化鋁廠燒結法流程目前只有約20萬ta的產(chǎn)能在運行,為化學品氧化鋁生產(chǎn)提供原料,其他流程設備基本閑置,造成部分固定資產(chǎn)浪費,企業(yè)虧損,為此對部分燒結法閑置流程設備進行改造,利用外礦進行低溫拜耳法氧化鋁生產(chǎn)。1.1流程規(guī)模流程規(guī)模本次改造依據(jù)主要是利用燒結法部分閑置設備,形成一套從礦漿磨制開始,經(jīng)過管道化溶出、沉降分離、精濾、分解
7、、蒸發(fā)的低溫拜耳法生產(chǎn)線,以分解能力為基礎確定生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)氧化鋁30萬t。主要利用閑置的2臺原料磨磨制礦漿,礦漿進入五車間管道化溶出、溶出液稀釋,再經(jīng)閑置的2臺Φ20m沉降槽沉降分離,進入6臺Φ15m6.97m高效洗滌槽洗滌,粗液經(jīng)過蒸發(fā)車間的葉濾機精濾,精液降溫后進入分解槽(14臺老種分槽和2臺新K槽、18臺碳分槽)生產(chǎn)AH,母液經(jīng)過200th管式降膜蒸發(fā)器蒸發(fā)返回配料,燒結法部分設備改造拜耳法流程見圖1。收稿日期:收稿日期:201
8、11219作者簡介作者簡介:汪鴻雁(1969),女,山東龍口人,工程碩士,副教授.doi:10.3969j.issn.10077545.2012.06.004doi:10.3969j.issn.10077545.2012.06.010表1主要設備主要設備Fig.1Mainequipments工序名稱設備規(guī)格數(shù)量說明堆取料機利舊202皮帶1利舊1#、5#磨Φ2.4m16m3利舊倒料泵2新建調配槽Φ6m23m4原B槽、堿液槽礦石輸送及磨制礦
9、漿緩沖槽1利舊礦漿進料槽Φ9m32m2利舊套管進料泵Q=400m3h,H=150m,P=400kW2利舊套管溶出器2原5套管和8套管保溫罐組2利舊自蒸發(fā)器組2利舊凝水系統(tǒng)1利舊溶出工序稀釋槽2利舊分離沉降槽Φ20m5.8m2利舊粗液泵2利舊洗滌沉降槽Φ15m6.97m6利舊溢流底流泵全部利用現(xiàn)有(或搬遷)絮凝劑系統(tǒng)1新建部分赤泥分離洗滌及濃縮外送外送泵全部利用現(xiàn)有(或搬遷)葉濾機Φ1.3m3.5m4利舊原液槽Φ14m32m1利舊母液槽Φ
10、14m32m1利舊煮堿槽Φ2m2.8m1喂料泵2新建精液泵2新建精液葉濾分解槽Φ12m32m新K槽2利舊分解槽Φ12m32m新K槽2利舊分解槽老種分槽(Φ7.4527.39m)14利舊(改造)碳分槽利舊(改造)碳分槽Φ7.76m13.6mΦ9.5m13.4m126利舊(改造)出料泵利舊混合泵2新建分解分級旋流器組2利舊成品洗滌全部利用現(xiàn)有的流程進行改造蒸發(fā)器全部利舊焙燒全部利舊2低溫拜耳法氧化鋁生產(chǎn)線運行情況及主要指標低溫拜耳法氧化鋁生
11、產(chǎn)線運行情況及主要指標2009年7月12日,隨著管道化喂料泵的開車,30萬t拜耳法流程全面啟動,管道化溶出出料進入4#分離沉降槽,產(chǎn)生的粗液送蒸發(fā)車間葉濾機精濾,產(chǎn)出合格的鋁酸鈉精制液送六車間種分系統(tǒng),拜耳法流程全線打通。管道化液量按照260m3h進行組織,先后將14臺老種分槽、1#新K槽、2#新K槽、6臺新碳分槽進滿料漿,種分體積達到20000m3,12臺老碳分槽攪拌系統(tǒng)在8月中旬改造完畢后,串聯(lián)于種分槽系統(tǒng),將增加種分體積5000m
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